• Tidak ada hasil yang ditemukan

OPTIMALISASI UNJUK KERJA CENTRIFUGAL PUMP 023-LT- 0201/LT DI AREA PROSES PT.GENDHIS MULTI MANIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "OPTIMALISASI UNJUK KERJA CENTRIFUGAL PUMP 023-LT- 0201/LT DI AREA PROSES PT.GENDHIS MULTI MANIS"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

757

OPTIMALISASI UNJUK KERJA CENTRIFUGAL PUMP 023-LT- 0201/LT DI AREA PROSES PT.GENDHIS MULTI MANIS

Jati Adhi Pratiwa1, Totok Widiyanto1

1Teknik Mesin Kilang,PEM Akamigas,Jl. Gajah Mada No.38, Cepu, Blora,58315

*emali: [email protected]

ABSTRAK

Centrifugal Pump 023-LT-0201/LT merupakan pompa sentrifugal yang terdapat di PT. Gendhis Multi Manis. Centrifugal Pump 023-LT-0201/LT digunakan untuk mengalirkan nira tebu hasil perasan dari juice clarified tank ke evaporator di area proses pemurnian nira tebu PT.Gendhis Multi Manis.Selain Centrifugal Pump 023-LT-0201/LT terdapat juga pompa dengan jenis pompa yang sama dan beroperasi secara bergantian.Pompa beroperasi masing masing 4 jam dalam 1 shift.

Pompa di pasang secara parallel yang mana pada pengoperasiannya salah satu pompa digunakan sebagai cadangan. Kapasitas pompa merupakan parameter yang cukup memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan performa pompa pada kondisi actual. Pompa sentrifugal 023-LT- 0201/LT bekerja pada effisiensi 53% yang mana pada efisiensi ini pompa tidak bekerja pada best efficiency point. Pada kondisi opersi pompa bekerja pada kapasitas 78,53 m 3 /hr dengan daya pompa sebesar 56,035 Hp dan head pompa berada di nilai 9,851m. Untuk meningkatkan efisiensi pompa maka pengoptimalisasian yang paling tepat adalah dengan menaikkan kapasitas pompa menjadi 120 m3 /hr dengan cara mengurangi cekikan discharge yang mana pada awalnya 50%

menjadi 25% sehingga pompa berada di titik efisiensi terbaiknya yaitu 68%. Pada efisiensi ini pompa mengalami penurunan head sebesar 8,45 m dan daya pompa 57,75 Hp. Centrifugal Pump 023-LT- 0201/LT merupakan pompa yang sangat penting untuk proses pemurnian nira tebu sehingga harus di jaga performance-nya sehingga proses dapat bekerja secara maksimal.

Kata kunci: pompa sentrifugal, efisiensi pompa, best efficiency point.

1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Untuk menunjang proses produksi dalam indutri minyak dan gas diperlukan suatu peralatan yang selalu siap untuk digunakan, salah satunya adalah pompa. Pompa digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain melalui media pipa dengan cara menaikkan tekanan. Mengingat pompa merupakan alat vital dalam proses produksi, maka kinerja atau performance dari suatu pompa harus selalu terjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pengoperasian pompa dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan penurunan performa dari pompa tersebut.oleh sebab itu maka perlu di adakan pengoptimalan mengenai kinerja dari pompa . Mengenai besarnya pengaruh unjuk kerja dan fungsi dari peralatan tersebut maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib (KKW) “OPTIMALISASI UNJUK KERJA CENTRIFUGAL PUMP 023-LT-0201/LT DI AREA PROSES PT.GENDHIS MULTI MANIS” Centrifugal Pump di gunakan untuk untuk mengalirkan nira dari Juice clarified tank ke first evaporator yang terdapat di area proses PT.Gendhis Multi manis.nira yang di alirkan merupakan nira hasil pemurnian yang kemudian nira tersebut di uapkan menggunakan evaporator. Dengan hasil yang diperoleh dari optimasi unjuk kerja pompa ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pompa yang ditinjau.

(2)

758

B. Tujuan Penulisan

Penulisan Kertas Kerja Wajib merupakan kegiatan program kurikuler yang menjadi tugas dan kewajiban setiap mahasiswa PEM Akamigas yang bertujuan untuk:

1. Memperdalam pengetahuan khususnya mengenai pompa sentrifugal mengingat perannya yang penting dalam menunjang proses di industry;

2. Mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah dengan keadaan sesungguhnya di lapangan;

3. Dapat mengevaluasi unjuk kerja pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT dengan membandingkan antara kondisi operasi sebenarnya dengan kondisi operasi desain;

4. Melakukan optimalisasi unjuk kerja pompa sentrifugal 023-LT-0201/LTsehingga diperoleh kondisi operasi yang seharusnya sesuai dengan kondisi yang optimal.

2. METODE

Metode penelitian yang di gunakan untuk penulisan jurnal ini meliputi studi lapangan, studi pustaka dan wawancara:

Gambar 1. Diagram alir optimalisasi pompa 3. PEMBAHASAN

A. Diagram Alir Dan Fungsi Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT adalah pompa sentfugal yang berada di area proses (process plant) PT. Gendhis Multi Manis di gunakan untuk mengalirkan nira tebu hasil pemerasan dari milling plant.pompa ini mengalirkan fluida dair juice clarified tank ke evaporator.nira yang di alirkan merupakan nira murni hasil pengendapan kotoran sehingga Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT tidak memerlukan strainer untuk menyaring kotoran dari nira tebu.

Ada dua pompa yang di gunakan untuk mengalirkan nira dari juice clarified tank ke evaporator pada KKW ini penulis hanya mengamati Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT.

(3)

759

Gambar 2. Diagram Alir Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

• Keterangan:

• Juice clarified tank

• Pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT

• First effect evaporator 3500 m3

• Second effect evaporator 2500 m

• Third effect evaporator 1800 m3

• Fourth effect evaporator 1500 m3

• Fifth effect evaporator 1500 m3 Fluida nira tebu

Steam

B. Data Spesifikasi Teknis Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

Berikut adalah spesifikasi teknis dari Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT, penggerak dan fluidanya:

Gambar 3. piping system Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT C. Data spesifikasi pompa

Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis memiliki spesifikasi teknis seperti yang terdapat dibawah ini :

Tabel 1 spesifikasi Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

Manufacture Taki Pump Thailand

Type 125 – 40 P

Serial number 39201/01

Head 42 m

Capacity 180 m3/hr

Remark SUS

Date 2013/06

Speed 1450 Rpm

Power 75 hp

service Nira Tebu

(4)

760

Untuk melihat spesifikasi lebih detail mengenai spesifikasi pompa dapat di lihat di lampiran 1 D. Data spesifikasi penggerak

Penggerak pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis memiliki spesifikasi teknis seperti yang terdapat dibawah ini :

Tabel 2 Spesifikasi Penggerak Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

manufature Inline

Type IF2-250M-4

Power 75 Hp

Current 104 Ampere

Speed 1480 Rpm

Efficiency 93 %

Power factor 0,86

torque 2,3 nm

Noise limit 79 dB(A)

Vibration limit 3,5 mm/s

Untuk melihat lebih detailnya tentang spesifikasi motor penggerak dapat di lihat di lampiran 2

E. Data fluida

Fluida pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis memiliki spesifikasi seperti yang terdapat dibawah ini :

Tabel 3 Spesifikasi Fluida Yang Dialirkan

Nama Nira tebu hitam

Brix 17

Berat jenis 1,06549 gram/cm2 (Lampiran 8)

Pressure vapour 1,2 psia

viscosity 0,987 Cp

Massa jenis 1061 kg/m3

Specify gravity 1,065 (lampiran 8)

F. Data operasi

Untuk perhitungan unjuk kerja pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis penulis menggunakan data operasi yang diambil pada tanggal 12-25 april 2021, yaitu:

Tabel 4 Data Opersi Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT

Pressure discharge pompa 5,5 kg/cm2 (lampiran 10)

capacity 78,55 m3/hr

Pressure juice clarified tank(PA) 1 bar

Pressure first evaporator(PB) 0,5 bar

fluida Nira tebu

ZB 15,8 m

ZA 1,5 m

Da 2910 mm (lampiran 11)

Db 5820 mm (lampiran 12)

G. Data sistem perpipaan

Sistim perpompaan pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis terdiri dari sistim perpipaan menggunakan pipa cast iron. Sistem perpipaan untuk suction

(5)

761

dengan diameter nominal 8 inch dan untuk sisi discharge pompa menggunakan pipa dengan diameter nominal 8 inch juga.berikut data sistem perpipaan pompa sentrifugal 023-LT- 0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis:

• Data perpipaan sisi suction

Pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT di PT. Gendhis Multi Manis memilki data sistem perpipaan seperti di bawah ini:

Tabel 5 Panjang Pipa Suction 8 Inci Dan Fitting Equivalent

NPS item Jumlah Resistance in Equivalent Pipe (m) Jumlah resistance in equivalent pipe (m)

8 “ sch 40

Elbow 90o 1 6,096 6,096

Gate valve 1 1,621536 1,621536

Reducer 8 x 4 1 2,286 2,286

Pipe - - 4,6

Total panjang pipa sisi suction (L+Lef) 14,603536

Untuk melihat length of equivalent dapat di lihat di lampiran 6 dan 7

• Data perpipaan sisi discharge

Tabel 6 Panjang Pipa Discharge 8 Inci Dan Fitting Equivalent

NPS item Jumlah Resistance in Equivalent Pipe (m)

Jumlah resistance in equivalent pipe (m)

8 “ sch 40

Elbow 90 o 4 6,096 24,384

Elbow 45 o 2 3,048 6.096

Gate valve 1 1,621536 1,621536

Reducer 3 x 8 1 6,096 6,096

Pipe - - 58,8

Total panjang pipa sisi suction (L+Lef) 96,997536

Untuk melihat length of equivalent dapat di lihat di lampiran 6 dan 7 H. Perhitugan head sistem perpipaan

Head pompa adalah head total yang merupakan selisih head pada sisi discharge dengan sisi suction yang dinyatakan dengan satuan panjang. Berikut perhitungan head perpipaan pompa

Perhitungan Kecepatan aliran fluida (Vs)

𝑉𝑠 =𝑸

𝑨=𝟏 𝑸

𝟒𝝅𝑫𝒔𝟐

,

m/s .Sehingga di dapatkan Vs = 0,67𝑚

𝑠

Perhitungan head losses suction (hls) - Mencari faktor gesekan(friction factors)

Untuk menentukan faktor gesekan atau friction factors menggunakan diagram moody maka parameter yang harus di ketahui adalah reynold number(Rn) dan kekasaran relatif(𝜀)

- Menghitung reynold number (Rn) 𝑅𝑛 = 𝜌𝑉𝑠×𝐷𝑠

𝜇 ,.Sehingga di dapatkan 𝑅𝑛 = 147912,496 - Menghitung kekasaran relatif (relative roughness) (𝜀)

𝜀 = 𝑒/𝐷𝑠.Sehingga di dapatkan nilai 𝜀 = 0,001278035 - Menentukan besaran faktor gesekan (f)

Berdasarkan diagram moody pada lampiran 4 besaran friction factors di dapatkan adalah f = 0,022

- Maka head loss suction adalah

(6)

762

ℎ𝑙𝑠 = 𝑓(𝐿𝑒+𝐿𝑒𝑓)

𝐷𝑠 𝑉𝑠2

2𝑔,m.Sehingga di dapatkan nilai ℎ𝑙𝑠 = 0,036936 𝑚

Perhitungan Kecepatan aliran fluida (vd) 𝑉𝑑 =𝑄

𝐴= 1 𝑄

4𝜋𝐷𝑑2

,

m/s .Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝑑 ≈ 0,67𝑚

𝑠

Perhitungan head losses discharge (hld) - Mencari faktor gesekan(friction factors)

Untuk menentukan faktor gesekan atau friction factors menggunakan diagram moody maka parameter yang harus di ketahui adalah reynold number(Rn) dan kekasaran relatif(𝜀)

- Menghitung reynold number (Rn) 𝑅𝑛 = 𝜌𝑉𝑑×𝐷𝑑

𝜇 ,.Sehingga didapatkan nilai 𝑅𝑛 = 147912,496 - Menghitung kekasaran relatif (relative roughness) (𝜀)

𝜀 = 𝑒/𝐷𝑑,.Sehingga di daparkan nilai 𝜀 = 0,001278035 - Menentukan besaran faktor gesekan (f)

Berdasarkan diagram moody pada lampiran 4 besaran friction factors di dapatkan adalah f = 0,025

- Maka head loss discharge adalah ℎ𝑙𝑑 = 𝑓(𝐿𝑒+𝐿𝑒𝑓)

𝐷𝑑 𝑉𝑑2

2𝑔,.Sehingga di dapatkan nilai ℎ𝑙𝑑 = 0,27878 𝑚

I. Perhitungan Kecepatan fluida di juice clarified tank dan first effect evaporator - Kecepatan fluida di area juice clarified tank(VA)

𝑉𝐴 = 𝑄

𝐴= 𝑄

0,25×𝜋×𝐷𝑎2 Sehingga di dapatkan nila VA=0,003281538 m/s - Kecepatan fluida di area First effect Evaporator(VB)

𝑉𝑏 = 𝑄

𝐴= 𝑄

0,25×𝜋×𝐷𝑏2 , . Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝐵 = 0,000820385 𝑚/𝑠 J. Total Head Pump

𝑇𝐻 = (𝑉𝐵2

2𝑔 +𝑃𝐵

𝛾 + 𝑍𝑑) − (𝑉𝐴2

2.𝑔 +𝑃𝐴

𝛾 + 𝑍𝑠) + ∑ 𝐻𝑙𝐴−𝐵, 𝑚 Sehingga di dapatkan nilai TH = 9,81 m

K. Daya cairan (Nh) 𝑁ℎ =𝑄.𝐻.𝛾

75 , 𝐻𝑃 Sehingga di dapatkan nilai 𝑁ℎ = 29,698 𝐻𝑃 L. Daya pompa

𝑁ℎ = 𝑄.𝐻.𝛾

75.op = 𝑁ℎ

op,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑁𝑝 = 56,035 𝐻𝑝 M. Daya Penggerak

𝑁𝑑 = 𝑄.𝐻.𝛾

75.op.trans= trans𝑁𝑝 , Sehingga di dapatkan nilai 𝑁𝑑 = 59,930 ℎ𝑝 N. NPSHa

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 =𝑃𝑎

𝛾 + 𝑍𝑠 − 𝐻𝑙𝑠 −Pv

𝛾,.Sehingga di dapatkan nilai NPSHA = 10,2 m

(7)

763

O. Evaluasi Unjuk Kerja Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis.

Dari perhitungan di atas kita dapat membandingkan antara parameter pompa sesuai desain dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7 Evaluasi Hasil Perhitungan

No Parameter Desain Actual

1 Kapsitas (m3/s) 180 78.53

2 Head (m) 42 9,81

3 Efficiecy (%) 52 53

4 NPSHa (m) - 10,2

5 NPSHr (m) 5 2,7

6 Daya Pompa (Hp) 75 56,035

7 Daya Penggerak (Hp) 75 59,930

Dari evaluasi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

• NPSHa > NPSHr yang mengartikan bahwa pompa bekerja dengan baik dan tanpa terjadi kavitasi di dalam pompa

• Head pompa mengalami penurunan dari desainnya di sebabkan oleh jarak dari pompa ke first evaporator yang cukup berdekatan,sedangkan pompa sebenarnya di desain untuk mengalirkan fluida nira bukan hanya untuk first evaporator saja.pompa sentrifugal 023- LT-0201/LT juga mengalirkan fluida nira ke second evaporator,third evaporator dan fouth evaporator.penulis hanya mengamati pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT saat mengalirkan fluida ke first evaporator saja.

• Efisienfi pompa mengalami kenaikan dari desain sehingga daya penggerak dan daya motor menjadi berkurang.

• Penurunan kapasitas dari pompa di sebabkan oleh cekikan yang berada di sisi discharge pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT.

P. Optimalisasi Kinerja Ponpa Sentfiugal 023-LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis.

Berdasarkan Teori yang ada maka penulis dapat mengambil langkah optimalisasi pada pompa sentrifugal 023-LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis dengan cara membuka jepitan valve yang sebelumnya ± 50 % menjadi 70 %. Langkah optimalisasi pompa di sarankan karena:

Pembukaan valve pada sisi discharge adalah hal optimalisasi yang paling mudah di lakukan di karenakan valve yang di gunakan merupakan control valve yang mana untuk pembukaan valve nya dapat di atur di control room.

First evaporator mempunyai kapasitas yang cukup besar yakni 3500 m3 sehingga kenaikan kapasitas tidak akan mempengaruhi proses dari pemurnian nira tebu. Selain itu juga ada 3 evaporator lainnya yang membantu pemurnian dari nira tebu

• Peralatan instrumentasi yang cukup memadahi sehinggan optimalisasi dari segi pembukaan valve dapat dilakukan dengan mudah.

Q. Metode Optimalisasi dengan cara menaikkan kapasitas pompa

Sama seperti perhitungan sebelumnya untuk mencari head total perlu menghitung head suction dan head discharge,optimalisasi yang di lakukan adalah menaikkan kapasitas dari 78,53 m3/s menjadi 120 m3/s

Perhitungan Kecepatan aliran fluida (vs)

𝑉𝑠 =

𝑄

𝐴

=

1 𝑄

4𝜋𝐷𝑠2

,

Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝑠 = 1,0333𝑚

𝑠 ≈ 1,03𝑚

𝑠

(8)

764

Perhitungan head losses suction (hls) - Mencari faktor gesekan(friction factors)

Untuk menentukan faktor gesekan atau friction factors menggunakan diagram moody maka parameter yang harus di ketahui adalah reynold number (Rn) dan kekasaran relative (𝜀)

- Menghitung reynold number (Rn) 𝑅𝑛 = 𝜌𝑉𝑑×𝐷𝑑

𝜇 Sehingga di dapatkan nilai 𝑅𝑛 = 226021,89 - Menghitung kekasaran relatif (relative roughness) (𝜀)

𝜀 = 𝑒/𝐷𝑠,.Sehingga di dapatkan nilai 𝜀 = 0,001278035 - Menentukan besaran faktor gesekan (f)

Berdasarkan diagram moody pada lampiran 8 besaran friction factors di dapatkan adalah f = 0,03

- Maka head loss suction adalah ℎ𝑙𝑠 = 𝑓(𝐿𝑒+𝐿𝑒𝑓)

𝐷𝑠 𝑉𝑠2

2𝑔 Sehinga di dapatkan nilai ℎ𝑙𝑠 = 0,117609 𝑚

Perhitungan Kecepatan aliran fluida (Vd) 𝑉𝑑 =𝑄

𝐴= 1 𝑄

4𝜋𝐷𝑑2 ,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝑑 = 1,0333𝑚

𝑠 ≈ 1,03𝑚

𝑠

Perhitungan head losses discharge (hld) - Mencari faktor gesekan(friction factors)

Untuk menentukan faktor gesekan atau friction factors menggunakan diagram moody maka parameter yang harus di ketahui adalah reynold number (Rn) dan kekasaran relatif (𝜀)

- Menghitung reynold number (Rn) 𝑅𝑛 = 𝜌𝑉𝑑×𝐷𝑑

𝜇 ,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑅𝑛 = 226021,89 - Menghitung kekasaran relatif (relative roughness) (𝜀)

𝜀 = 𝑒/𝐷𝑑.,Sehingga di dapatkan nilai 𝜀 = 0,001278035 - Menentukan besaran faktor gesekan (f)

Berdasarkan diagram moody pada lampiran 4 besaran friction factors di dapatkan adalah f = 0,027

- Maka head loss discharge adalah ℎ𝑙𝑑 = 𝑓(𝐿𝑒+𝐿𝑒𝑓)

𝐷𝑑 𝑉𝑑2

2𝑔 ,.Sehingga di dapatkan nilai ℎ𝑙𝑑 = 0,2603 𝑚

R. Perhitungan Kecepatan fluida di area juice clarified tank dan first effect evaporator

- Kecepatan fluida di area juice clarified tank(VA)

𝑉𝐴 = 𝑄𝐴=0,25×𝜋×𝐷𝑎𝑄 2,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝐴 = 0,005014448 𝑚/𝑠

- Kecepatan fluida di area First effect Evaporator(VB) 𝑉𝐵 = 𝑄

𝐴= 𝑄

0,25×𝜋×𝐷𝑏2,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑉𝐵 = 0,001253612 𝑚/𝑠

(9)

765

S. Total Head Pump 𝑇𝐻 = (𝑉𝐵2

2𝑔 +𝑃𝐵

𝛾 + 𝑍𝑑) − (𝑉𝐴2

2.𝑔 +𝑃𝐴

𝛾 + 𝑍𝑠) + ∑ 𝐻𝑙𝐴−𝐵, 𝑚 ,.

Sehingga di dapatkan nilai H = 8,45 m T. Daya cairan (Nh)

𝑁ℎ =𝑄.𝐻.𝛾

75 , 𝐻𝑃 ,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑁ℎ = 39,265 𝐻𝑃 U. Daya pompa

𝑁ℎ = 𝑄.𝐻.𝛾

75.op = 𝑁ℎ

op ,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑁ℎ = 57,74𝐻𝑝 V. Daya Penggerak

𝑁𝑑 = 𝑄.𝐻.𝛾

75.op.trans = trans𝑁𝑝 ,.Sehingga di dapatkan nilai 𝑁𝑑 = 61,75 𝐻𝑝 W. NPSHa

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 =𝑃𝑎

𝛾 + 𝑍𝑠 − 𝐻𝑙𝑠 −Pv

𝛾 .,Sehingga di dapatkan nilai 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎= 10,19 m

X. Unjuk Kerja Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis Setelah Di Optimalisasi.

Dari perhitungan di atas kita dapat membandingkan antara parameter pompa sesuai desain dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8 Evaluasi Hasil Perhitungan Desain,Perhitungan Dan Optimalisasi

No Parameter Desain Actual Optimalisasi

1 Kapsitas (m3/hr) 180 78.53 120

2 Head (m) 42 9,851 8,45

3 Efficiecy (%) 52 53 68

4 NPSHa (m) - 10,2 10,19

5 NPSHr (m) 5 2,7 4,3

6 Daya Pompa (Hp) 75 56,035 57,75

7 Daya Penggerak (Hp) 75 59,930 61,75

Setelah di optimalisasikan sesuai dengan best efficiency point (BEP) nya yaitu 68 % sehingga kapasitasnya naik dari 78,53 m3/jam menjadi 120 m3/jam dengan cara membuka jepitan valve menjadi ¾ nya maka terjadi Penurunan head pada sistem pompa dari 9,851 m menjadi 8,45 m.daya pompa mengalami kenaikan dari 56,035 Hp menjadi 57,75 hp.untuk daya penggerak mengalami kenaikan dari 59,9 Hp menjadi 61,75 Hp.kenaikan parameter parameter di atas tidak melebihi design dari penggerak dan pompa sehingga kenaikan parameter tersebut adalah kenaikan yang sesuai dengan aturan dari manufaktur pompa dan penggerak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan hasil perhitungan unjuk kerja Pompa Sentrifugal 023- LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis. pada kondisi aktual, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

• Terjadi penurunan performance bila dibandingkan hasil perhitungan dengan performance curve pompa. Penurunan effisiensi dapat disebabkan oleh flow pompa yang menurun dari

(10)

766

desain atau dari first running Pompa yang bisa terjadi akibat life time pompa atau bisa jadi di karenakan kebutuhan proses

• Kapasitas pompa beroperasi lebih rendah dari pada kapasitas desain, yaitu sebesar 78,53 m3/jam , sedangkan kapasitas desainnya sebesar 180 m3/jam

• Daya pompa pada kondisi aktual lebih rendah daripada daya desain pompa. Pompa hanya beroperasi 56,035 HP dari daya desain yaitu 75 HP;

• Efisiensi pompa pada kondisi aktual naik dari efisiensi desain pompa menjadi 53% dari efisiensi desain 52 %;

• NPSHa pompa lebih tinggi dari NPSHr pompa (NPSHa > NPSHr), dari perhitungan instalasi dilapangan didapatkan nilai NPSHa sebesar 10,19 m, sedangkan NPSHr pada desain pompa sebesar 2,7 m maka pompa dapat dikatagorikan baik untuk dioperasikan dan hal ini juga mengindikasikan bahwa pompa tidak mengalami kavitasi saat beroperasi;

• Berdasarkan hasil evaluasi yang didapat, bila hasil – hasil tersebut di compare dengan performance curve pompa, maka tidak terdapat penyimpangan yang berarti (sesuai dan cukup representatif). Hal ini menunjukan bahwa pompa beroperasi secara baik.

Dari hasil perhitungan effisiensi pompa masih dapat dinaikan menjadi 78%, dengan kapasitas 120 m3/hr, head8,45 m, dan daya pompa 56,035 HP. Dari kesimpulan diatas, maka langkah-langkah optimasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa Pompa Sentfiugal 023-LT-0201/LT Di PT. Gendhis Multi Manis adalah sebagai berikut:

• Pada saat Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT mengalirkan nira tebu dari juice clarified tank ke first evaporator Menaikkan kapasitas pompa dari 78,53 m3/hr menjadi 120 m3/hr sehingga pompa dapat berada di titik effisiesi terbaiknya (Best Efficiency Point).keuntungan menaikan effisiensi adalah pompa dapat mengalirkan fluida lebih banyak dari sebelumnya dengan daya pompa dan daya penggerak tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] Sutrisno, Bambang. 2017. “Evaluasi Pompa”. PEM Akamigas : Cepu

[2] Sularso dan Haruo Tahara. 2000. “Pompa dan Kompresor, Pemilihan, Pemakaian, dan Pemeliharaan”. PT. Pradnya Paramita : Jakarta

[3] Igor J. Karassik, Joseph P. Messina, Paul Cooper, Charles C. Heald. 2001 .” Pump Handbook _ Third Edition-McGraw-Hill Professional”

[4] Suharto. 2016. “Pompa Sentrifugal, Panduan Lengkap : Standarisasi, Teori, Pemilihan, Pembelian, Pengoperasian, Maintenance, dan Troubleshooting”. Ray Press : Jakarta

[5] Sujono. 2014. “Mekanika Fluida II” . PEM Akamigas : Cepu

[6] Gillain. 2002. “Alfa Laval Pump Handbook” Second Edition. Swedia : Alfa Laval.

[7] Robert W. Fox ,Alan T. McDonald,Philip J. Pritchard. 2003 “Jhon Wiley - Introduction To Fluid Mechanics Sixth Edition”. :Bogota

[8] Witerthur. 2010 “Centrifugal Pump Handbook”. :Switzerland

[9] Volk, Michael. 2014. ”Pump Characteristics and Applications Thirth Edition”. California : CRC Press.

[10] Val S. Lobanoff, Robert R. Ross. 1992 “Centrifugal Pump Desian And Application Second Edition”. : Butterworth-Heinemann

[11] Jack, William. 2016. ”Cameron Hydraulic Data Flowserve and Hand Book of Pump”.America [12] ...2021,”Performance curve taki pump 125 – 40 P”.PT.Gendhis Multi Manis,Blora.

[13] ...2021,”inline motors”.PT Gendhis Multi Manis,.Blora [14] ...https://www.slideshare.net/neellaam/tabel-brix

[15] Austin H. Church dan Zulkifli Harahap. 1906 “Pompa Dan Blower Sentrifugal”. New York, J.Wiley; London, Chapman & Hall.

[16] Yedidiah, Sam. 1996. ”Centrifugal Pump User’s Guidebook Problem and Solution”. New York : Chapman & Hall.

(11)

767

[17] ...2013,“process utility specification”. PT Gendhis Multi Manis,.Blora

Daftar Simbol

Dd : Diameter bagian dalam pipa discharge,(inchi, m, cm) Ds : Diameter bagian dalam pipa suction,(inchi, m, cm) f : faktor gesekan pipa

g : Percepatan gravitasi, (m/s2, ft/s2,inch/s2) Hd : Head discharge, (m,inch,ft)

hld : Kerugian head sepanjang pipa dischsrge, (m,inch,ft) hlf : kerugian head pada fitting dan valve, (m,inch,ft) hlp : Kerugian head pada pipa, (m,inch,ft)

hls : Kerugian head sepanjang pipa suction, (m,inch,ft) Hs : Head suction, (m,inch,ft)

I : Ampere, (A)

k : Faktor gesekan pada fitting, valve L : Panjang pipa, (m,inch,ft)

Le : Panjang pipa ditambah panjang ekivalen fitting valve dan untuk ukuran yang sama, (m,inch,ft) Lef : Panjang ekivalen fitting, valve, (m,inch,ft)

Nd : Daya penggerak, (Hp, Kw) Nh : Daya cairan, (Hp, Kw) Np : Daya pompa, (Hp, Kw)

Pa : Tekanan udara luar, (psig, kg/m2) Pd : Tekanan discharge, (psig, kg/m2)

Po : Bila tekanan dalam bejana tertutup , (psig, kg/m2) Ps : Tekanan suction, (psig, kg/m2)

Pv : Tekanan penguapan cairan, (psig, kg/m2) Q : Kapasitas perpompaan, (USbl/d, m3/jam, gpm) Rn : Reynold Number

V : Voltage, (V)

vd : Kecepatan cairan pada pipa discharge, (m/s, inch/s, ft/s) vs : Kecepatan cairan pada pipa suction, (m/s, inch/s, ft/s) Zd : Tinggi tekan statis, (m,inch,ft)

: Efficiency motor (%) 𝜂𝑜𝑝 : efficiency operasi (%) 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 : efficciency transmisi (%) 𝜌 : Massa jenis (kg/m3,lb/gal,lb/in3) 𝛾 : Berat jenis ((kgf/m3, lbf/gal, lbf/in3) 𝜀 : kekasarn relatif

𝜇 : viskositas (cp,lb/in –s) Va : kecepatan aliran di titik A Vb : kecepatan aliran di titik B Da : Diameter tangki A Db : Diameter tangki B

Gambar

Gambar 1. Diagram alir optimalisasi pompa  3.  PEMBAHASAN
Gambar 3. piping system Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT  C.  Data spesifikasi pompa
Tabel 2 Spesifikasi Penggerak Pompa Sentrifugal 023-LT-0201/LT
Tabel 5 Panjang Pipa Suction 8 Inci Dan Fitting Equivalent
+3

Referensi

Dokumen terkait