• Tidak ada hasil yang ditemukan

PT SEMEN PADANG DISKRIPSI PERUSAHAAN DESKRIPSI PROSES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PT SEMEN PADANG DISKRIPSI PERUSAHAAN DESKRIPSI PROSES"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

1

       PT Semen Padang: Studi Kasus Perusahaan   Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org

PT SEMEN PADANG  

 

DISKRIPSI PERUSAHAAN 

 

PT.  Semen  Padang  didirikan  pada  tahun  1910  dan  merupakan  pabrik  semen  tertua  di  Indonesia.  Pabrik  berlokasi  di  Indarung,  Padang,  Sumatra  Barat,  Indonesia  sekitar  200  meter diatas permukaan laut (dpl) dan kurang lebih 13 kilometer dari pelabuhan Teluk  Bayur, Padang. PT. Semen Padang memiliki lima pabrik dengan total kapasitas 5.240.000  ton  per  tahun  dengan  jumlah  karyawan  sebanyak  2.376  orang  terhitung  pada  bulan  April 2003.  

 

DESKRIPSI PROSES 

   

Proses  utama  di  pabrik  semen  terdiri  dari  tiga  tahapan  proses:  proses  produksi  campuran  bahan  baku,  proses  produksi  klinker  dan  proses  produksi  semen.  Ketiga  proses tersebut diterangkan dibawah ini. 

Proses  produksi  campuran  bahan  baku:  Proses  produksi  campuran  bahan  baku 

memerlukan  mill  tegak  atau  mill  jenis  tabung  sebagai  mesin  utama  untuk  grinding  dan  pengeringan.  Bahan  baku  yang  dimasukkan  terdiri  dari  batu  kapur,  batu  silika,  tanah  liat,  slag(kerak)  tembaga  dengan  komposisinya  masing‐masing  dan  produknya  adalah  campuran  bahan  baku.  Energi  listrik  digunakan  untuk  grinding  dan  gas  panas  (gas  buang  kiln)  digunakan  untuk  pengeringan.  Proses  ini  menghasilkan  debu  yang  ditampung dengan electrostatic precipitator.      

 

Produksi  klinker:  Alat  utama  untuk  produksi  klinker  adalah  Kiln.  Proses  terdiri  dari 

kalsinasi, pembentukan klinker pada temperature 1400 derajat Celsius dan pendinginan.  Bahan  yang  dimasukkan  adalah  campuran  bahan  baku  dan  batu  bara  sebagai  bahan  bakar.  Proses  ini  mengeluarkan  debu  klinker  yang  ditampung  dalam  electrostatic  precipitators dan udara panas dibuang. 

Produksi  semen:  Alat  utama  untuk  produksi  semen  adalah  mill  bentuk  tabung  untuk 

menghaluskan klinker dan gypsum. Sistem ini menggunakan listrik untuk menjalankan  alat. Proses ini mengeluarkan debu semen yang ditampung oleh electrostatic precipitators. 

    

(2)

2

 Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org      

2

     

PENERAPAN METODOLOGI

   

Konsep  Metodologi  Efisiensi  Energi  perusahaan  digunakan  sebagai  dasar  pengkajian  pabrik dalam  mengidentifikasi dan menerapkan opsi untuk pengurangan energi, bahan‐ bahan lainnya dan limbah. Beberapa pengalaman yang menarik adalah: 

ƒ  Tugas 1a – Pertemuan dengan manajemen puncak.    

Melalui  proyek  GERIAP,  manajemen  puncak  dapat  bertemu  dengan  tim,  BPPT  (fasilitator  dari  luar  untuk  proyek  di  Indonesia)  dan  konsultan  internasional  pada  saat  kunjungan. Hal ini menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap proyek dan efisiensi  energi secara umum, serta memberikan inspirasi motivasi yang besar pada tim.   Hal yang dipelajari: Kesediaan manajemen puncak untuk bertemu dengan Tim secara  berkala merupakan faktor motivasi yang penting.     ƒ Tugas 1b – Pembentukan dan menginformasikan pada staf.   

Manajemen  puncak  menunjuk  Direktur  Produksi  sebagai  ketua  tim.  Sebagai  tambahan  untuk  pengkajian  energi  pada  tingkat  pusat,  dibentuk  tim  kecil  yang  terpisah  di  ke  empat  pabrik  (dinamakan  II,  III,  IV  dan  V).  Struktur  ini  mempermudah  pelaksanaan  pengkajian energi pada area fokus yang berbeda. 

Hal  yang  dipelajari:  Pembentukan  tim  kecil  sangat  berguna  untuk  mengefektifkan  pelaksanaan pengkajian energi pada area fokus atau unit kerja yang berbeda.          Gambar. 1. Diagram alir proses PT. Semen Padang  RAW MILL KILN

RAW MILL CEMENT MILL

RP

RAW MEAL SILO CLINKER SILO

COAL MILL CEMENT MILL RP CEMENT SILO Lime stone Silica stone Clay Copper slag Coal Gypsum

(3)

3

       PT Semen Padang: Studi Kasus Perusahaan   Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org ƒ Tugas 1e –  Mempersiapan proposal untuk persetujuan manajemen puncak.     Perusahaan meluncurkan program “Total Productive maintenance” (TPM) yang bertujuan  untuk  meningkatkan  hasil  produksi  dan  keuntungan.  Pengkajian  energi  melalui  Produksi bersih dilaksanakan sebagai perpanjangan program TPM. 

Hal  yang  dipelajari:  Perlu  dicari  tahu  apakah  pengkajian  energi  dapat  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  program  perbaikan  produksi  yang  lebih  luas, sehingga  dapat  mempermudah dalam memperoleh persetujuan manajemen puncak. 

 

 

ƒ Tugas 4a – Evaluasi teknis, ekonomi dan lingkungan. 

Waktu pengembalian modal yang kurang dari dua tahun adalah kriteria opsi minimum  yang  dapat  diterima  oleh  manajemen,  sehingga  hal  ini  digunakan  sebagai  masukan  penting dalam membuat peringkat opsi yang layak. Akan tetapi ada faktor lain, sebagai  contoh  sebuah  opsi  untuk  mengurangi  konsumsi  batubara  yang  secara  finansial  tidak  layak karena waktu pengembalian modalnya 10 tahun, tetapi jika dilihat sudut pandang  lingkungan atau keselamatan perlu dipertimbangkan (misalnya untuk memenuhi aturan  perijinan),  sehingga  opsi  tersebut  mendapat  peringkat  untuk  diterapkan  dalam  waktu  dekat dengan mengabaikan waktu pengembalian modalnya. 

Hal yang dipelajari: Setiap kriteria  yang diberikan  oleh manajemen adalah masukan 

penting dalam membuat peringkat kelayakan opsi.  

 

ƒ Tahap  6 – Perbaikan berkelanjutan 

Perusahaan  telah  banyak  mengerjakan  perbaikan  efisiensi  energi,  seperti  optimasi  kiln  dan  semen  mill  di  pabrik  Indarung  II,  mengganti  airlift  dengan  konveyor  mekanis  di  pabrik  Indarung  III,  dan  memperbarui  semen  mill  di  pabrik  Indarung  III.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  puncak  mempunyai  komitmen  untuk  melanjutkan  perbaikan efisiensi energinya secara nyata. Hal nyata yang terlihat sejak adanya proyek  GERIAP  adalah  dibentuknya  tim  secara  resmi  dengan  peranan  yang  tanggung  jawab  yang  spesifik:  memantau  konsumsi  energi  per  unit  proyek  untuk  menentukan  cara  pelaksanaan  efisiensi  energi,  mengadakan  rapat  secara  berkala  untuk  mendiskusikan  masalah  teknis  di  ke  empat  pabrik,  dan  melakukan  tindakan  untuk  menyelesaikan  masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan energi dan lingkungan. 

(4)

4

 Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org      

4

Hal yang dipelajari: Proyek konservasi energi yang telah dilakukan adalah indikator  yang  baik  untuk  mengetahui  bahwa  perusahaan  serius  menangani  pelaksanaan  efisiensi energi secara berkelanjutan dimasa mendatang.           OPSI    • Ada tujuh opsi yang di identifikasi dari tiga area fokus. 

• Tim  memilih  lima  opsi  untuk  diterapkan  yaitu:  konfigurasi  kompresor,  kontrol  bag‐house  air  jet  pulse,  kebocoran  udara  tekan,    false  air  dan  variable  speed  drive.  Rinciannya dapat dilihat pada table dibawah. 

• Dua opsi yang tidak diterapkan adalah sebagai berikut: 

1.   Pencampuran batu bara: Opsi ini secara teknis dan lingkungan layak, tetapi opsi  ini  tidak  diterapkan  karena  membutuhkan  investasi  yang  besar  dan  waktu  pengembalian modal sekitar tujuh sampai sepuluh tahun. 

2.    Lining  refraktori:  Opsi  ini  belum  dapat  dilakukan  karena  harus  menghentikan  proses  produksi.  Perusahaan  tidak  dapat  melakukan  hal  ini,  sehingga  opsi  ini  masih ditahan.      Tabel: CONTOH OPSI PRODUKSI BERSIH – EFISIENSI ENERGI YANG  DITERAPKAN  AREA FOKUS/  OPSI  TEHNIK  PRODUKSI  BERSIH  KELAYAKAN  FINANSIAL  KEUNTUNGAN  LINGKUNGAN    KOMENTAR  Area fokus 1  Udara tekan ƒ Pemasangan  interkoneksi  antara kompre  sor kiln dan  semen mill  untuk memaksi  malkan beban  dan efisiensi    kompresor   Good  housekeeping    • Investasi     US $1.099,48   • Penghematan  tahunan      US $14.480   • Waktu  pengembalian  modal = 0,08  tahun atau 28  hari  Pengurangan emisi  gas rumah kaca  184,28 ton   CO2/tahun  Kondisi beban  dinaikkan,  sehingga ada  kompresor   yang perlu  beroperasi  ƒ Menaikkan  interval waktu  dan/atau  mengganti   kontrol jet pulse  dari berdasar  kan waktu  menjadi berda  Good  housekeeping  • Investasi (US $)  nol  • Penghematan  tahunan     US $   593,49    Pengurangan emisi  gas rumah kaca 7,55  ton CO2/tahun  Dengan  pengaturan  waktu  putaran  dapat  menghemat  udara tekan 

(5)

5

       PT Semen Padang: Studi Kasus Perusahaan   Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org sarkan tekanan  pada sistim  udara tekan  ƒ Survei  kebocoran dan  perbaikan  udara tekan,  serta kampanye  ke staf.  Good  housekeeping  • Investasi (US $)  nol  • Penghematan  tahunan     US $   5.306  Pengurangan emisi  gas rumah kaca 67,53  ton CO2/tahun  Pengurangan  beban  kompresor  dan  penghematan  energi listrik  ƒ Survei  false  air 

dan  perbaikan  kebocoran  di  Kiln  Good  housekeeping  • Investasi  US$  18.294,26  • Penghematan  tahunan   US $ 397.065,67  • Waktu  pengembalian  modal: 0,46  tahun  Pengurangan emisi  gas rumah kaca   30.489,8   ton CO2/tahun   Perbaikan  kebocoran  akan  mengurangi  konsumsi  bahan bakar  Area Fokus 3  ƒ Memperbesar  diameter  puli  pada  fan  untuk  mengurangi  kecepatan  fan  sebagai  pengganti  penggunaan  damper    Modifikasi  proses  /peralatan  produksi  • Investasi  (US$) 27,8  • Penghematan  tahunan  (US$)2.270,54    • Waktu  pengembalian  modal= 0,012  tahun  atau 5  hari  Pengurangan emisi  gas rumah kaca   28,89 ton CO2/tahun  Beban  motor  berkurang  sehingga  dapat  menghemat  energi     

INFORMASI LEBIH LANJUT

    Dr. Ir. Tusy A. Adibroto,MSc.  Ir. Widiatmini Sih Winanti, MSc.  BPPT ‐ Jl. MH Thamrin 8  Gedung BPPT II lantai 20  Jakarta Indonesia  Tel: +62 (21) 316 9758/68; Fax: +62 (21) 316 9760 

E‐mail: tusyaa@ceo.bppt.go.id; widiatmini@yahoo.com  

 

Ir Tresdi Arma, MM.  Ir. Teguh Sutrisno  PT Semen Padang  

(6)

6

 Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia– www.energyefficiencyasia.org      

6

Jl.Raya Indarung – Padang  

Sumatra Barat  Tel: 62 (751) 322028    

E‐mail: tresdi@semenpadang.co.id;  teguh@semenpadang.co.id  

   

  Disclaimer:

Studi kasus ini dibuat sebagai bagian dari proyek “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Industri di Asia dan Pasifik”("Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific"/ GERIAP). Sementara upaya-upaya masih dilakukan untuk menjamin bahwa isi dari publikasi ini didasarkan fakta-fakta yang benar, UNEP tidak bertanggung-jawab terhadap ketepatan atau kelengkapan dari materi, dan tidak dapat dikenakan sangsi terhadap setiap kehilangan atau kerusakan baik langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan atau kepercayaan pada isi publikasi ini © UNEP, 2006.

Referensi

Dokumen terkait

Gambar 6 menunjukkan struktur mikro dari material besi tuang putih paduan krom tinggi (ASTM A532 Type-IIA) hasil proses thermal hardening-temper dengan media quench

Keluaran model ISM-VAXO me- nunjukkan kedudukan sub-elemen keterbatasan finansial untuk pengembangan usaha (k-6) dan sub- elemen sistem birokrasi yang belum menjamin

Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat dan salam juga tercurahkan pada Rasulallah SAW

Metode Earned Value (nilai hasil) memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan

Ungaran Barat, Perda No.. Ungaran Barat,

Untuk mengoptimalkan perancangan sistem berbasis web yang lebih berfokus pada proses kepuasan dan interaksi pelanggan dengan perusahaan, digunakan metode indeks

Berdasarkan analisa data, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan keluarga sebelum dan sesudah diberi pendidikan kesehatan tentang penyakit