Nama : Ririn Harwati
NRP : 2206 100 117
Pa ge 1Pembimbing :
1. Prof. Ir. Ontoseno Penangsang, M.Sc,
PhD
2. Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.
Presentasi Sidang Tugas Akhir (Genap 2010)
1.
PENDAHULUAN
2.
TEORI PENUNJANG
3.
METODOLOGI PENELITIAN
4.
SIMULASI DAN ANALISA
Jurusan Teknik Elektro-ITS
1.1
LATAR BELAKANG
Ketidakstabilan
sistem
tenaga
listrik
mengakibatkan
terganggunya
kontinuitas pelayanan daya beban
.
Gangguan merupakan salah satu penyebab sistem keluar dari batas
stabil.
Page 3 Dapat menyebabkan sistem
keluar dari batas stabil Lepas Pemban gkit Hubung singkat Efek Motor starting
1.2
TUJUAN
Analisis Stabilitas Transien Acuan Perancangan skema pelepasan beban Hasil review StudiAnalisa Stabilitas Transien Sistem yang handal dan Stabilitas yang layak Untuk menghindari collapsed pada sistem akibat gangguan
Jurusan Teknik Elektro-ITS
1.3
BATASAN MASALAH
Simulasi dan analisis menggunakan
software
ETAP 4.0.
Analisis sistem tenaga yang dilakukan difokuskan pada analisis
stabilitas transien dan pelepasan beban.
2.1
STABILITAS SISTEM
Kemampuan
dari
suatu
sistem
tenaga
listrik
untuk
mempertahankan sinkronisasi dalam suatu sistem setelah terjadi
gangguan.
Persamaan yang mengatur gerakan rotor suatu mesin serempak didasarkan
pada prinsip dasar dinamika
J
=
T
a=
T
m– T
e2 2
dt d
mJurusan Teknik Elektro-ITS Page 7
merupakan kemampuan sistem tenaga untuk mencapai kondisi
stabil operasi baru yang dapat diterima setelah sistem
mengalami gangguan besar.
2.2
STABILITAS TRANSIEN
Studi kestabilan transien diperlukan untuk memastikan kemampuan
sistem untuk bisa menahan kondisi transien setelah terjadinya
gangguan besar.
1 Kondisi normal 2 Terjadi gangguan 3 Gangguan Hilang
2.3
HAL – HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESTABILAN
Jurusan Teknik Elektro-ITS
2.3.2
Starting Motor
Starting motor induksi merupakan salah satu faktor yang dapat
menimbulkan adanya gangguan pada sistem kelistrikan. Pada saat motor
distart akan terjadi penarikan arus yang sangat besar dan akan terjadi
penurunan tegangan pada sistem tenaga yang menyuplai motor tersebut.
Hal ini tentunya akan menyebabkan kinerja peralatan peralatan lain
dalam sistem tersebut terutama peralatan yang sangat sensitif terhadap
penurunan atau kenaikan tegangan menjadi terganggu.
2.3.3
Penambahan beban secara tiba-tiba
Penambahan beban secara tiba tiba dalam jumlah yang besar dapat
mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan daya dan
suplai beban sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem
Jurusan Teknik Elektro-ITS
2.4
LOAD SHEDDING
(PELEPASAN BEBAN)
Page 11 Gangguan Suplai dan kebutuhan beban Tidak seimbang Load Shedding Manual Load Shedding Automatic Load Shedding
Step
Frequency Trip
Point (Hz)
Percent of Load
Shedding (%)
Fixed Time Delay
(Cycles) on Relay
1
59.3
10
6
2
58.9
15
6
3
58.5
As required to
arrest decline
before 58.2 Hz
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 13
GTG 100
PABRIK SATU
PLN UTILITY PABRIK DUA
2
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 15
Mode Operasi Nama Kasus Keterangan Kasus
PLN Dan GTG 100
ON(Sistem Integrasi
ON)
TS Kondisi Operasi Normal
PLN Dan GTG 100
ON(Sistem Integrasi
ON)
GEN OFF GTG 100 Trip
GEN OFF LS 1 GTG 100 Trip, Load Shedding 1 GEN OFF LS 2 GTG 100 Trip, Load Shedding 1, Load Shedding 2 GEN OFF LS 3 GTG 100 Trip, Load Shedding 1, Load Shedding 2, Load Shedding 3
4.1
Studi Kasus
PLN Dan GTG 100 ON(Sistem IntegrasiON) MT START Pelepasan beban, MT START MT START 1 capasitor bank ON , MT START, Cappasitor bank OFF PLN Dan GTG 100 ON(Sistem IntegrasiON)SHORT CIRUIT Bus 10 Fault
SC 1 Bus 10 Fault, CB Open PLN Dan GTG 100 ON(Sistem IntegrasiON)
PLN OFF Utility Trip
PLN OFF LS 1
Utility Trip, Load Shedding 1
PLN OFFLS 2
Utility Trip, Load Shedding 1, Load Shedding 2
4.2
Simulasi Stabilitas Transien
4.2.1
Mode Operasi TS : Integrasi PLN dan GTG ON : NormalRange 49.861 Hz s.d. 50.111
Hz
Respon frekuensi GTG 100 saat mode operasi normal
Respon frekuensi Bus saat mode operasi normal
98.73 % pada steady state
Respon tegangan bus saat mode operasi normal
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 17
GTG OFF 33 MW
PLN ON 16 MW
4.2.1
Mode Operasi GEN OFF: Integrasi PLN dan GTG ON : GTG 100 Delete (t = 2 s)Respon frekuensi Bus saat GTG 100 lepas
f min 99.45 %.
V PS2280 =87.76 % V PM2281A = 88.43 %
V PM2281B = 86.93 %
4.3.3 Mode Operasi GEN OFF LS 1 : Integrasi PLN dan GTG ON : GTG 100 Delete (t = 2 s) Load Shedding 1 (t = 2.2 s)
Tahapan Load Shedding berdasarkan penurunan tegangan
NO % Tegangan UVR bekerja Waktu (cycle) % Load Shedding 1 90 % 10 15 % 2 90 % 20 15 % 3 93 % 30 15 % Nama Kasus
Keterangan Kasus Aksi Waktu (s)
Daya
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 19 V PS2280 = 90.52%. V PM2281A=91.18 %.
V PM2281B = 89.64 %
Respon tegangan bus setelah dilakukan LS 1
GTG OFF 33 MW
PLN ON 16 MW
Respon frekuensi bus setelah dilakukan LS 1 UVR 90 % = 2.01
S
4.3.4 Mode Operasi GEN OFF LS 2 : Integrasi PLN dan GTG ON : GTG 100 Delete (t = 2 s) Load Shedding 1 (t = 2.2 s), Load Shedding 2 (t=2.4 s)
V PS2280 = 92.8 %. V PM2281A= 93.47 %. V PM2281B = 91.91 %. Respon tegangan bus setelah dilakukan LS 1dan LS 2
GEN OFF LS 2 GTG 100Trip, Load Shedding1, Load Shedding2 Gen OFF, CB 02CB17Open CB 02CB06Open CB 02CB07Open CB 02CB09Open CB 02CB12Open CB 02CB15Open CB 02CB16Open CB 03CB30Open CB 03CB27Open 2 2.2 2.4 33 MW 6.181 MW 5.949 MW Nama Kasus
Keterangan Kasus Aksi Wakt
u (s)
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 21 4.3.5 Mode Operasi GEN OFF LS 3 : Integrasi PLN dan GTG ON : GTG 100 Delete (t = 2 s) Load Shedding 1 (t = 2.2 s), Load Shedding 2 (t=2.4 s) Load Shedding 3 (t = 2.6 s).
Respon tegangan bus setelah dilakukan LS 1, LS 2 dan LS 3 V PS2280 = 95.55 %. V PM2281B = 93.98 % GEN OFF LS 3 GTG 100Trip, Load Shedding1, Load Shedding2, Load Shedding3, Gen OFF, CB 02CB17Open CB 02CB06Open CB 02CB07Open CB 02CB09Open CB 02CB12Open CB 02CB15Open CB 02CB16Open CB 03CB30Open CB 03CB27Open CB 03CB29Open CB 03CB26Open CB 03CB36Open UT02A 2 2.2 2.4 2.6 33 MW 6.181 MW 5.949 MW 6.185 MW Nama Kasus
Keterangan Kasus Aksi Wakt
u (s)
4.3.6 Mode Operasi PLN OFF : Integrasi PLN dan GTG 100 ON : PLN Utility Delete
(t= 2 s). Respon frekuensi Bus saat mode operasi PLN OFF
GTG ON 33 MW
Respon tegangan bus saat mode operasi PLN OFF
f Steady-state 92.93
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 23
Skema Load Shedding Tiga Langkah
Step Frequency Trip Point (60 Hz) Frequency Trip Point % Percent of Load Shedding (%) Fixed Time Delay (Cycles) on Relay 1 59.3 98.8 10 6 2 58.9 98.16 15 6 3 58.5 97 As required to arrest decline before 58.2 Hz
94.11 %.
Respon frekuensi bus setelah dilakukan LS 1
PLN OFF LS 1 Utility Trip, Load Shedding1 PLNOFF CB02CB17Open CB02CB06Open CB02CB08Open CB02CB13Open CB02CB15Open 2 2.261 16 MW 4.085 MW Nama Kasus
Keterangan Kasus Aksi Waktu (s)
Daya
4.3.7 Mode Operasi PLN OFF LS 1 : Integrasi PLN dan GTG 100 ON : PLN Utility Delete (t= 2 s), Load Shedding 1 (t = 2.261)
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 25 4.3.8 Mode Operasi PLN OFF LS 1 : Integrasi PLN dan GTG 100 ON : PLN Utility Delete (t= 2 s), Load Shedding 1 (t = 2.261), Load Shedding 2 ( t = 2.522 s).
Respon frekuensi bus setelah dilakukan LS 1 dan LS 2 100.715 %. Atau 50.35 Hz. 98.161 % = 2.522 s. PLN OFF LS 2 Utility Trip, Load Shedding1, Load Shedding 2 PLNOFF CB02CB17Open CB02CB06Open CB02CB08Open CB02CB13Open CB02CB15Open CB03CB29Open CB03CB26Open CB03CB38Open UT02A 2 2.261 2.522 16 MW 4.085 MW 6.056 MW Nama Kasus
Keterangan Kasus Aksi Waktu (s)
4.3.9
Mode Operasi MT
START
: Integrasi PLN dan GTG 100
ON
: LS 1 (t = 0
S), (t = 1 s).
4
. SIMULASI DAN ANALISA
Bus
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 27
4.3.9
Mode Operasi MT
START
: Integrasi PLN dan GTG 100
ON
: LS 1 (t = 0
S), (t = 1 s).
4
. SIMULASI DAN ANALISA
Pelepasan Beban Motor Starting MTSTART Pelepasan beban MT START CB02CB17Open CB02CB06Open CB02CB08Open CB02CB13Open MP221A Accel 0 1 3.105 MW 1350 KW
Nama Kasus Keterangan Kasus Aksi Waktu (s)
Respon tegangan bus saat MT START Respon frekuensi GTG 100 saat MT START
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 29
4.3.10
Mode Operasi MT
START
1 :
Cappasitor bank ON
(t = 0 s), MT
START
(t = 2 s),
Cappasitor bank OFF
(t = 4 s)
MP 221A 1350 KW
Cappasitor Bank
Respon frekuensi GTG 100 saat MT START menggunakan cappasitor bank
Respon tegangan GTG 100 saat MT START menggunakan cappasitor bank
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 31 4.3.11 Mode Operasi SHORTCIRCUIT : Integrasi PLN dan GTG 100 ON :
Shortcircuit (t = 2 s)
MT GB 302
Respon frekuensi GTG 100 saat terjadi hubung singkat
Respon tegangan bus saat terjadi hubung singkat diikuti pelepasan daerah ganguan 4.3.12 Mode Operasi SHORTCIRCUIT : Integrasi PLN dan GTG 100 ON :
Shortcircuit (t = 2 s), CB Open (t = 2.1 s)
49.5 Hz s.d 50.5 Hz
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 33
4.1
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari simulasi dan analisis pada tugas akhir ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
• Akibat lepasnya GTG 100 menyebabkan jumlah beban yang ditanggung
pembangkit PLN lebih besar dari kapasitas pembangkit PLN sehingga tegangan bus main station turun mencapai 87.76 % sehingga dibutuhkan tiga tahapan pelepasan beban untuk mengembalikkan tegangan ke dalam batas stabil.
• Pada kondisi Gangguan lepasnyapembangkit PLN menyebabkan frekuensi di bus sistem turun secara signifikan menjadi 92.936 %. Untuk itu dibutuhkan tiga tahapan load shedding untuk mengembalikan frekuensi ke batas stabil.
Jurusan Teknik Elektro-ITS Page 35
[1] Bagian Operasi,“Evaluasi Operasi Tenaga Listrik Sistem Sulawesi Selatan”, PT. PLN (Persero) AP2B Sistem Sulsel, Makassar, 2007
[2] Marsudi, Djiteng,2006,“Operasi Sistem Tenaga Listrik”,Yogyakarta : Graha Ilmu.
[3] Penangsang, Ontoseno.”Kestabilan Sistem Tenaga Listrik” Diktat Kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik 2, Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[4] Dwi, Chandra, “Analisa Stabilitas Transien dan Perancanan Pelepasan Beban di PT Katim Parna Industri Bontang”, Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 2009 [5] Prabha Kundur, 1994,“Power System Stability and Control”, McGraw Hill, Inc.
[6] Hadi Saadat, 1999,“Power System Analysis”, McGraw Hill, Inc.
[7] Mirza, “Peningkatan Kestabilan Tegangan Di Sistem Kelistrikan Jawa Bali Dengan Manajemen Cadangan Daya Reaktif BAB II”, Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 2008
[8] Dimas F.U.P, Patriandari, Ririn H, 2009, “Stabilitas Frekuensi Pada Sistem 500 kV Jawa Bali”, ITS. Surabaya.
[9] Robandi, Imam, 2006, “Desain sistem Tenaga Modern”, Yogyakarta : Andi.
[10] Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali