• Tidak ada hasil yang ditemukan

Upaya Mengurangi Waste Pada Proses Packing Sidamethrin 50 Ec Dengan Penerapan Metode Lean Six Sigma - UMG REPOSITORY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Upaya Mengurangi Waste Pada Proses Packing Sidamethrin 50 Ec Dengan Penerapan Metode Lean Six Sigma - UMG REPOSITORY"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

1 BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil identifikasi aktivitas berdasakan Big Picture Mapping, hasil yang di dapatkan yaitu terdapat 12 Kegiatan Value Added, 6 kegiatan Nonvalue Added, dan 3 kegiatan Necessary Nonvalue added. Sehingga prosentase dari kegiatan tersebut :

- VAA = 57%

- NVA = 29%

- NNVA = 14%

2. Berikut hasil identifikasi penyebab terjadinya waste yang paling berpengaruh : A. Defect Kaleng kemasan Rusak

- Manusia : dalam faktor ini operator packing sering melakukan pekerjaan ganda atau merangkap pekerjaan dan juga operator jarang untuk memperhatikan kondisi awal saat proses packing.

- Methode : Faktor metode ini yang menjadi penyebab kegagalan yaitu tidak adanya standart inspeksi dan SOP yang kurang ditekankan.

- Mesin : Tidak ada perawatan mesin secara berkala dan tersangkutnya kaleng pada proses clasping menjadi salah satu penyebab dari kegagalan dalam faktor mesin.

B. Defect pada Tutup kaleng

- Material : bahan baku tuto yang tidak standart tentu akan menyusahkan / menjadikan tutup penyok saat proses clasping

- Manusia : merangkap pekerjaan dan operator yang tidak melakukan pengecekan secara berkala.

- Metode : Tidak ada standart serta kuranya penekanan SOP menjadi faktor pada defect tutup kaleng yang rusak.

(2)

2 - Mesin : Tidak adanya perawatan mesin secara berkala dan tutup kaleng yang terbalik saat proses clasping dan salah satu alat clasping kendor menjadi salah satu faktor.

C. Defect Printing Tanggal Expired yang salah

- Manusia : operator tidak melakukan pengecekan secara berkala pda proses produksi

- Mesin : Printing tanggal yang salah. dan mesin fillig yang bocor menyebabkan proses printing tanggal expired menjadi gagal.

- Metode : faktor pada metode ini adalah tidak adanya prosedur pengecekan secara berkala.

D. Akar permasalahan Waste Inventory

Dalam waste inventory yang menjadi permasalahan yaitu penumpukan barang yang belum di kirim.

- Manusia : Tidak menerapkan prosedur pengambilan / pengangkutan produk serta semua hasil pada proses produksi di pindah ke gudang.

- Metode : faktor yang menjadi akar penyebab permasalahan yaitu tidak adanya label kedatangan dan prosedur FIFO belum diterapkan.

E. Akar permasalahan pada waste trasnportasi yaitu :

- Lingkungan : Lokasi gudang yang cukup jauh dari area produksi - Mesin : Kapasitas angkut alat trasnportasi

- Metode : tidak adanya penetapan jumlah material yang di pindah - Manusia : Kurangya keterampilan operator.

3. Nilai COPQ yang telah di hitung dari masing – masing waste yang paling berpengaruh yaitu :

a. Defect : Rp. 40.704.362.- b. Inventory : Rp. 42.000.000.- c. Transportasi : Rp. 58.891.188

(3)

3 2. Dalam proses perbaikan yang dilakukan yaitu pada waste defect dengan hasil perbaiakan yang di dapatkan yaitu nilai sigma untuk Sidamethrin 50 EC kemasan 100 mL yaitu 3.72 dan 3.78 untuk Sidamethrin 50 EC kemasan 400 mL

1.2 Saran

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih memiliki banyak kekurangan yang dapat di perbaiki dalam penelitian selanjutnya yaitu kurangnya penekanan pada kontrol sehingga hasil dari proses implementasi kurang maskimal serta penerapan yang terbatas.

(4)

4

Referensi

Dokumen terkait

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah adanya produk cacat diatas batas yang ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 10% dan adanya kegiatan yang tidak bernilai tambah selama

Hasil dari wawancara awal dengan perusahaan yang berada pada proses produksi jerigen 25 L, ditemukan tiga jenis pemborosan yang terjadi yaitu defect, inventory,

Untuk mengatasi atau meminimalisir defect sponge dan kurang merekat, Menggnati material lem yang lebih bagus dari sebelumnya dan memberikan waktu standar pengeringan

Penyebab terjadinya product defect pecah diluar standar adalah adanya tekanan yang keras terhadap material, dorongan, serta adanya material yang jatuh saat proses

Oleh karena itu,usaha yang perlu dilakukan PT Karunia Alam Segar untuk menurunkan cacat (defect ) pada proses produksi packing noodle adalah melakukan kontrol

5.4.1.4 Usulan Rancangan Perbaikan defect berat kemasan tidak standar (under/over weight)1. Bearing roll press

Akar penyebab waste yang terjadi pada produk genteng royal produk paving kotak antara lain: tidak adanya ketersediaan sepatu boot di perusahaan dan untuk alat pelindung

Sehingga dari hasil penelitian didapatkan bahwa jenis defect yang sering terjadi selama proses produksi bogie adalah shrinkage, crack, dan sand drop.. Dampak lain yang