• Tidak ada hasil yang ditemukan

IGA AWARDS PROGRAM: REKAYASA TEKNOLOGI DALAM MENGHEMAT ENERGI KATEGORI: Program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 JT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "IGA AWARDS PROGRAM: REKAYASA TEKNOLOGI DALAM MENGHEMAT ENERGI KATEGORI: Program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 JT"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

IGA AWARDS

2022

PROGRAM:

Program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT

KATEGORI:

REKAYASA TEKNOLOGI

DALAM MENGHEMAT ENERGI

(2)

INDONESIA GREEN AWARDS 2022

Kategori : Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi

Judul Program : Program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Dengan semakin berkembangnya perusahaan dan terbatasnya sumber energi yang akhirnya berdampak pada mahalnya biaya energi, mengharuskan PT. Petrokimia Gresik melakukan upaya-upaya penghematan energi secara terprogram dan berkelanjutan.

Manajemen PT. Petrokimia Gresik berkomitmen penuh untuk melaksanakan sistem manajemen energi secara berkelanjutan yang sejalan dengan visi, misi, dan sistem manajemen perusahaan. Manajemen energi di perusahaan meliputi konservasi energi pabrik dan gedung/perkantoran yang dikelola oleh Manager Proses & Pengelolaan Energi - Kompartemen Teknologi. Secara umum program konservasi energi di PT. Petrokimia Gresik meliputi dua area konservasi yaitu : Penggunaan bahan bakar alternatif dan Optimalisasi proses, efisiensi peralatan dan energy loss.

PT. Petrokimia Gresik memiliki komitmen dalam melakukan upaya perbaikan lingkungan khususnya terkait upaya efisiensi energi dari kegiatan Pabrik Amoniak IB. Pada tahun 2021, PT Petrokimia Gresik melakukan implementasi program unggulan di bidang Efisiensi Energi yaitu program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB.

Pengembangan program inovasi Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB berasal dari perusahaan sendiri dimana ide program inovasi ini muncul karena adanya kondisi Konsumsi Energi pada Pabrik Amoniak IB tinggi pada PT Petrokimia Gresik. Ide perubahan atau inovasi yang dilakukan perusahaan berasal dari adanya peluang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Masalah utama adalah gas yang tidak dapat terkondensasi dari 101-JTC harus dikeluarkan atau dibuang dari dalam condensor dengan menggunakan air ejector 101-JCC1/JCC2.

Kemudian gas tersebut dikondensasikan kembali di sisi Inter condenser 101-JCC1 dan hasil kondensasi kembali ke flash chamber 101-JTC, Gas yang tidak dapat terkondensasi di sisi Inter Condenser akan dikondensasikan lagi di sisi After Condenser 101-JCC2 dan hasil kondensasinya dikembalikan ke flash chamber 101-JTC.

(3)

2. DESKRIPSI PROGRAM

Penentuan Penyebab yang Dominan menggunakan metode FMEA (Failure Modes And Effects Analysis)

Dari pareto di atas didapatkan bahwa “Kondensasi sisi after 101-JCC2 panas” memiliki nilai RPN tertinggi yaitu 1000 atau setara 81,2 % dan menjadi akar penyebab paling dominan dari tingginya tekanan surface condenser 101-JTC.

(4)

Rencana Perbaikan dengan metode 5 W + 2 H

Faktor

Penyebab Why What Where When Who How How

Much Kondensasi

sisi after 101-JCC2 panas

Agar tekanan surface condenser turun

Mengalirkan hasil kondensasi ke sewer bukan kembali ke flash

chamber 101-JTC

Amoniak IB

2020 Andre Kristanto

• Menambahkan line drain trap after condenser ke sewer

• BV d/s trap after condenser yang kembali ke flash chamber di posisikan close, drain trap menuju ke sewer diposisikan open

100%

3. IMPLEMENTASI PROGRAM

Mengacu pada permasalahan di atas PT Petrokimia Gresik melakukan inovasi perubahan komponen yaitu membuat line baru untuk drain Condensate dari 101-JCC2 After Condenser ke Sewer, melalui program tersebut Konsumsi Energi Turbin 101 – JT di Pabrik Amoniak IB turun.

Rincian material perbaikan sebagai berikut :

1. Penambahan interkoneksi pipa pada Block Valve drain trap ke sewer 2. Block Valve u/s trap diposisikan open

3. Block Valve d/s trap dibuka hingga full open 4. Block valve d/s trap dan b/p trap diposisikan close

Dari hasil process improvement tersebut dimana aliran hasil kondensasi dibuang semuanya ke sewer maka aliran panas yang Kembali ke flash chamber tidak ada sehingga tidak terjadi build up pressure pada surface condenser condenser dan menyebabkan penurunan signifikan pada tekanan surface condenser 101 – JTC. Sebelum program berjalan Condensate dari After Condenser 101- JCC2 di transfer ke Flash Chamber 101-JTC, kemudian setelah program berjalan Condensate dari After Condenser 101JCC2 di alirkan ke sewer. Inovasi ini pertama kali diimplementasikan di Pabrik Amoniak di Indonesia pada Sektor Pupuk atau Menurut Best Practice 2017-2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum pernah diimplementasikan di sektor Pupuk.

a. Perubahan Sistem dari Program Inovasi

Program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB berdampak pada perubahan komponen dimana terjadi perubahan alur proses yang dilakukan oleh perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Kondisi sebelum adanya program:

• Analisa steam import : - pH : 9,3 - Cond : 3 µs/cm

(5)

- SiO2 : 0,01 ppm

• Flow steam inlet Turbin 101-JT rata – rata di atas nilai data sheet yaitu 65,93 ton/jam

• Total energy Pabrik Amoniak IB di atas desain 32,9 MMBTU/ton ii. Kondisi setelah adanya program:

• Analisa steam import : - pH : 9,1 - Cond : 4,7 µs/cm - SiO2 : 0,012 ppm

• Flow steam inlet Turbin 101-JT rata – rata yaitu 56,64 ton/jam

• Total energy Pabrik Amoniak IB mengalami penurunan setelah dilakukan perbaikan di bawah desain 32,9 MMBTU/ton yaitu rata – rata 32,58 MMBTU/ton. Dengan menurunnya tekanan surface condenser 101-JTC maka konsumsi penggerak turbin 101-JT juga ikut turun sehingga berpengaruh pada steam energy yang digunakan.

b. Dampak Lingkungan dari Program Inovasi

Dampak lingkungan yang dihasilkan adalah efisiensi energi pada tahun 2021 sebesar 91.366 GJ yang setara dengan penghematan biaya sebesar Rp 9.062.162.433. Perhitungan nilai absolut dan penghematan anggaran program inovasi adalah sebagai berikut:

i. Perhitungan hasil absolut

Perhitungan Absolut Tahun 2021

CR Losses energi Turbin 101 JT = 0,12 mmbtu/ton

Produksi Amoniak IB = 721.656 GJ/ton steam

Penurunan losses energi Turbin 101 JT = 0,12 x 721.656

= 86.599 mmbtu x 1,055056

= 91.366 GJ

ii. Perhitungan penghematan anggaran

Penghematan Pemanfaatan Steam dari WHB Asam Sulfat sebagai Drying di Unit Purified Gypsum

Efisiensi Energi Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101-JT dengan = 91.366 GJ Menurunkan Tekanan Surface Condenser tahun 2021

Harga 1 GJ = Rp. 100.279

Penghematan Kotor = Rp. 100.279 x Rp.91.366

= Rp. 9.162.162.433

(6)

Anggaran Program = Rp. 100.000.000 Penghematan Bersih = Rp. 9.062.162.433

c. Nilai Tambah Program Inovasi

Nilai tambah dari program inovasi ini adalah berupa perubahan rantai nilai (value chain optimisation) dan keuntungan yang diperoleh dari program Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB adalah

i. Produsen/perusahaan

- Kualitas produk Amoniak dari Pabrik Amoniak IB lebih baik dan realisasi produksi Pabrik Amoniak IB meningkat 109 % atau total produksi meningkat dari 660.000 ton/tahun menjadi 721.656 ton/tahun.

- Steam yang digunakan turbin 101-JT dibawah nilai data sheet turbin dapat digunakan untuk proses lainya.

- Konsumsi energi yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi data sheet.

- Mengurangi dampak kerugian akibat steam yang berlebih pada turbin 101-JT - Pencapaian total energy Pabrik Amoniak I B sesuai atau dibawah desain yang

berdampak pada penghematan perusahaan.

ii. Konsumen

index kepuasan pelanggan terhadap produk Amoniak naik dari 90 % menjadi 92 % pada tahun 2021 karena pelanggan tambah puas dengan kualitas Produk Amoniak.

iii. Suplier

memasok secara terus menerus sebesar 19.592.128 MMBTU/tahun untuk bahan baku Pabrik Amoniak IB

Gambaran Skematis atau Visual Program Inovasi:

SEBELUM SESUDAH

(7)

4. KESIMPULAN

Program efisiensi energi melalui Penurunan Konsumsi Energi Turbin 101 – JT dengan menurunkan Tekanan Surface Condenser 101-JTC di Pabrik Amoniak IB I pada tahun 2021 memiliki hasil penghematan sebesar 91.366 GJ yang setara dengan penghematan biaya sebesar Rp 9.062.162.433.

Referensi

Dokumen terkait

Pada umumnya faktor pemakaian gate/gate utilization factor rata-rata di suatu bandar udara bervariasi antara 0,5 dan 0,8 karena hampir tidak mungkin suatu gate

Iaitu, tidak ada perumpamaan apa sekalipun antara Allah Ta’ala dan shifat- shifat manusia. Kemudian tatkala di mana Ibnu ‘Arabi bermula dari penafian alam seperti yang tersebut di

Value chain agribisnis kedelai di Kabupaten Grobogan Produksi Pengumpul Penjualan kedelai Pedagang Besar Pedagang Kecil Petani Kios, Toko, Pengecer Pengolahan Penjualan

Haryono - Jalan Banggeris di Kota Samarinda pada 5 (lima) tahun yang akan datang pada Tabel 2, kinerja persimpangan pada Tahun 2019 harus dilakukan perbaikan rekayasa

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, rasa, dan aroma telur asin itik Pegagan dengan penambahan larutan limbah bubuk

Sungguhpun terdapat kajian tentang agihan zakat berbentuk pembiayaan mikro, contohnya kelestarian pengagihan dana zakat di Baitul Mal Aceh oleh Zahri Hamat (2010), penjanaan semula

Dalam dunia keselamatan kerja saat ini, iklim keselamatan kerja yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman karena 88%

Relevansi adalah jika hasil uji tempel positif terhadap satu atau lebih bahan alergen, dan alergen penyebab sesuai dengan reaksi alergi jika bahan tersebut digunakan pada