WASTE HEAT RECOVERY POWER GENERATION di
PT SEMEN PADANG
Jakarta 22 Maret 2012
Jakarta, 22 Maret 2012
Profile Profile
Limestone Quarry Limestone Quarry
Profile Profile
PT. Semen Padang PT. Semen Padang
Silica Quarry Silica Quarry
Ind.IV
Ind.IV
Tanggal & TahunPendirian
18 Maret 1910 dan 5 Juli 1958 di nasionalisasi menjadi PN
Ind. V Ind. V
Line of Business : Pabrik pembuatan semen
Kapasitas Produksi
Klinker : 5.600.000 ton klinker/tahun Semen : 6.100.000 ton Semen/tahun Line Produksi
LOKASI WHRG LOKASI WHRG
Indarung I Indarung II Indarung III
Non aktif 2.100 tpd 2.100 tpd
LOKASI WHRG
LOKASI WHRG
Indarung IV gIndarung V
p 5.200 tpd 8.300 tpd
Pendahuluan
PROSES UMUM DI PABRIK SEMEN
Pendahuluan
Q
Temp
265.000 Nm3/h 360 C
Potensi Panas
Suspension Preheater Temp. 360 C
Coal Mill
Kiln
C l Raw Mill
Cooler
Q
Temp.
400.000 Nm3/h 310 C
Potensi Panas
Pendahuluan
Pada pembangunannya PT. Semen Padang melakukan
alih teknologidengan NEDO Jepang (JFE) baik dari
Pendahuluan
sisi perencanaan, engineering, konstruksi hingga commissioning.
Keuntungan
penerapan Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) ini antara lain :
1. Menurunkan biaya produksi, 2. Meningkatkan effisiensi energi,
3. Menurunkan emisi udara dan efek gas rumah kaca,
PENCAPAIAN
Periode Model Proyek : 15 Januari 2009 s/d 26 Oktober 2011
Realisasi Biaya Proyek :
Rp 90 Milyar untuk scope PTSP Rp 150 Milyar untuk scope JFE
Realisasi kap. Pembangkitan yang dapat dicapai saat ini : +/- 6.9 MW (s/d Maret 2012)
Flow Proses
Flow Proses
KETERANGAN WARNA
Supply by Indonesia Supply by Japan
Arrangement Peralatan Utama Arrangement Peralatan Utama
LAY OUT WHRPG
A. Boiler (SP Boiler & AQC Boiler) B. Turbin, kapasitas 8.6 MW C. Generator
D. Condenser
E. Cooling tower & Pompa
F. Flasher : Memisahkan fluida kerja F. Flasher : Memisahkan fluida kerja
antara uap dengan cair, produk uap dialirkan ke turbin pada low pressure sedangkan yang cair dikembalikan ke Boiler
A
dikembalikan ke Boiler (economizer).
G. Demineralizer H. Dust settling chamber
C B
D E
F H
I
I. Alat transport, Ducting & Piping J. Make-up water : dengan kapasitas
115 m3/h
A G
J
I J
I
Proyek ini merupakan MODEL PROJECT Proyek ini merupakan MODEL PROJECT yang digagas oleh NEDO dengan
Departemen Perindustrian RI
Departemen Perindustrian‐RI
Kerangka Implementasi Proyek WHRPG g p y
Japan p Memorandum of Indonesia
NEDO Ministry in Charge
(Ministry of Industry)
Understanding (MoU) :
15 Jan 2009(Ministry of Industry)
CDM Agreement : Instructions for cooperation Entrustment CDM Agreement :
30 Sept 2010
(agreement)
Entrustment
Perjanjian Kerjasama :
17 Mei 2010Entrusted Company (JFE Engineering Co.)
Implementation site firm (PT Semen Padang)
Implementation Document (ID) : Maret 2009
Maret 2009
Sejak 1910
DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN NEDO - JEPANG
ITEM OF WORK
Pendukung data SURVEY, PLANNING Perencana
PT. SEMEN PADANG JFE, JEPANG
Pendukung data SURVEY, PLANNING Perencana
Steel structure, Ducting, Cooling
tower, Pekerjaan Piping, elect. & Inst DESIGN AND MANUFACTURING Turbin, Generator, Boiler,
Disain Piping, electrical & Instrumen Manajemen konstruksi CIVIL WORK, CONSTRUCTION,
INSTALLATION COMMISSIONING Supervisi INSTALLATION, COMMISSIONING
Pelaksana Pekerjaan DEMONSTRATION Supervisi & Konsultansi
Pelaksana Pekerjaan OPERATION & MAINTENANCE Pendukung
Pelaksana Pekerjaan TECHNOLOGY DISSEMINATION Pendukung
RP. 90 M INVESTASI RP. 150 M
TOTAL BIAYA : RP. 240 M
PELAKSANAAN PROYEK
15 JANUARY 2009
Sejak 1910
MARCH 2009 17 MEI 2010 30 SEPTEMBER 2010 26 OKTOBER 2010
PELAKSANAAN PROYEK
DESCRIPTION
2009 2010 2011 2012
JAN APR JULI OKT JAN APR JULI OKT JAN APR JULI OKT JAN APR JULI OKT
15 JANUARY 2009 Memorandun Of Understanding
MARCH 2009 Implementation Work
17 MEI 2010
Perjanjian Kerjasama CDM Agreement Project Closing
PERSIAPAN DESAIN
JFE + PTSP
Preparation
Survey
Collecting datas
PROCUREMENT FABRICATION DELIVERY EQ. JFE
Shipment #1 Des 2010 Shipment #2 Januari 2011
Shipment #3 Maret 2011
M
M K K t k i t k i 16 16 b l b l
KONSTRUKSI SIPIL
Masa
pMasa Konstruksi Konstruksi : 16 : 16 bulan bulan
MEKANIKAL ELINS
TESTING & CLEANING TESTING Hydrostatic Test
Oil Flashing
COMMISIONING Commisisoning Test
Gas In
Demonstration Test
Project Completion
PENCAPAIAN PERFORMANCE PENCAPAIAN PERFORMANCE
PLN WHRPG
Konsumsi listrik Pabrik Indarung V setiap bulan
24.656.798
2.590.0402.865.086
3.299.556
Indarung V setiap bulan (kWH/bulan)
20.912.367
20.092.104
17.418.811
1.873.600
PLN WHRPG Okt‐11
Nop‐11
Des‐11
Jan‐12
Feb‐12
Mar‐12 7.458.973
9,77 10 74
G
90,63
78 92
10,74
13,47
16,91
78,92
75,28
71,14
67,30
Figur konsumsi listrik Indarung V setiap bulan
Okt‐11
Nop‐11
Des‐11
Jan‐12
Feb‐12
Mar‐12
(kWh/ton. sm)
PENCAPAIAN PERFORMANCE PENCAPAIAN PERFORMANCE
0,0%
PLN WHRPG
Perbandingan sumber li t ik t k b ik
100 0%
11,0% 12,5%
15,9%
20,1%
listrik untuk pabrik Indarung V
100,0%
89,0% 87,5%
84,1%
79,9%
Okt‐11
Nop‐11
Des‐11
Jan‐12
Feb‐12
Mar‐12
20,1% 0, %
PLN WHRPG
79,9%
WHRPG
Perbandingan sumber listrik di Indarung V (rata‐rata Maret)
( )
PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI
Sebelum WHRPG
8,6%
14,8%
36,0%
Material Labour Maintenance 13,3%
15,3%
7,3%
RM Handling Electricity Depreciation Overhead 2,9% 1,8%
Fuel
8 9%
Setelah WHRPG
8,9%
15,3%
13,8%
37,1%
Material Labour Maintenance RM Handling
1 8%
12,7%
7,5%
2,9%
Electricity Depreciation Overhead 1,8% Fuel
2,9%
STRATEGI DAN REPLIKASI STRATEGI DAN REPLIKASI
1. Peralatan yang sudah terpasang di Indarung V : Dioptimalisasi hingga mencapai kapasitas design 8.5 MW
2. Dilakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama di Pabrik yang lain antara lain
di Indarung II, Indarung III dan Indarung IV serta pabrik di PT Semen Gresik dan
PT Semen Tonasa
PENUTUP
I. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Proyek dilaksanakan denganmasa konstruksi selama 16 bulan II. PERFORMANCE PEMBANGKIT
8 5 MW
PEMBANGKITAN DAYA
Energi yang dapat dibangkitkan pada pabrik INDARUNG V
Kapasitas pembangkit WHRG rata‐rata baru mencapai 6.9 MW (bruto) dan Kapasitas pembangkit yang bisa dimanfaatkan (daya net) : 6.2 MW
III. KENDALA
8,5 MW
5 01 5 2
6,36 6,93 5 59 6,16
Kapasitas Pembangkit (MW) Kap. Listrik (Bruto)
Kap. Listrik (Netto)
Kapasitas disain pembangkit belum tercapai, baru mencapai81% dari kapasitas design. Secara alat mampu untuk dioperasikan untuk membangkit listrik 8.5 MW tetapi belum ditemukan pola operasiuntuk mencapai 8.5 MW.
5,01 5,2 4,16 4,37
5,59 6,16
IV. ACTION PLAN
Mencari pola operasi baru pabrikuntuk mendukung pencapai kapasitas
pembangkit 8.5 MW dengan batasan kestabilan operasi di Pabrik tetap terjaga PENGHEMATAN
Nov
2011 Des
2011 Feb
2012 Mar 2012
pembangkit 8.5 MW dengan batasan kestabilan operasi di Pabrik tetap terjaga V. KEUNTUNGAN
1. PT. Semen Padang , memperoleh pembangkit listrikdengan kapasitas 8,5 MW.
dan pengurangan pemakaian listrik ke PLN sebesar 57 600 000 kWh/tahun
57.600.000 kWh
PENGHEMATAN
Pengurangan pemakaian listrik ke PLN PER TAHUN
dan pengurangan pemakaian listrik ke PLN sebesar 57.600.000 kWh/tahun 2. NEDO, Jepang, memperoleh CER (certificate of emmision reduction)untuk
pengurangan emisi CO2 yang setara dengan emisi 47.000 ton CO2/tahun
3 Li k b i d k f k l b l l l i
43 117
REDUKSI CO2
CO2 yang direduksi mencapai : (TON/TAHUN)
3. Lingkungan, memberi dampak pengurangan efek pemanasan global melalui
pengurangan emisi CO2 sebesar 43.117 ton / tahun.
43.117
TERIMA KASIH
‐TERIMA KASIH‐
Dust Settling Chamber & AQC Boiler
Boiler
SP Boiler
Back
Demineralizer
Back
Cooling Tower & Pump
Back
Turbin & Generator
Back
PT. SEMEN PADANG SEJAK 1910
PT. SEMEN PADANG Gedung Kantor Pusat Lama Lt. 1 & 2 Indarung Padang 25237, Sumatera Barat Telp. (0751) 202979 (hunting) Fax. 0751-39193
www.semenpadang.co.id