Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahzln 2006
PERAWATAN INSTALASI
PENGOLAHAN L1MBAH RADIOAKTIF TAHUN 2006
Purwantara
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif , SATAN.
ISSN 0852 - 2979
ABSTRAK
PERAWATAN INSTALASI PENGOLAHAN LlMBAH RADIOAKTIF TAHUN 2006. Telah dilakukan perawatan instalasi pengolahan limbah radioaktif pada tahun anggaran 2006. Perawatan dilakukan untuk menjamin kelangsungan operasional dari sistem dan peralatan yang ada. Perawatan dilakukan secara terus menerus secara preventif maupun kuratif dari segi elektrik dan mekanik. Perawatan prefentif dilakukan sesuai dengan petunjuk perawatan dari masing-masing sistem/peralatan, yaitu mingguan, bulanan maupun triwulanan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perawatan yang telah dibuat. Kegiatan dilakukan untuk seluruh IPLR, yaitu sistem evaporasi, sistem sementasi, sistem kompaksi, sistem insenerasi, sistem laundry, sistem penunjang sarana, dan sebagainya.
ABTRACT
MAINTENANCE OF THE RADIOACTIVE WASTE INSTALATION IN 2006. Maintenance have been done to the continuity operation of equipments sistem and require to be done by a treatment continually by preventif and curative for electric dan mechanic equiptment. Treatment of Prefentive done as according to maintenance of manual from each sistem that is weekly, monthly etc as according to guide which have been made. Activity done to all IPLR, that is evaporation sistem, cementation sistem, compaction sistem, inceneration sistem, energy supply sistem, transportation sistem, etc.
PENDAHULUAN
Kegiatan perawatan di Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR) dilakukan oleh kelompok perawatan meliputi perawatan instrumentasi, elektrik dan mekanik, baik preventif maupun kuratif, dan termasuk juga pengelolaan gudang suku cadang dan pengelolaan bengkel.
Perawatan preventif adalah kegitan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan secara dini kondisi atau keadaan tertentu yang dapat menyebabkan peralatan mengalami kerusakan pada waktu digunakan. Perawatan kuratif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada peralatan, sering disebut sebagai perbaikan atau reparasi. Sedangkan bengkel dan gudang suku cadang merupakan sarana pendukung dalam perawatan/perbaikan.
METODE
Untuk menjamin kelancaran proses pengolahan limbah radioaktif di PTLR
dilakukankan usaha yang dapat menjamin peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan. Semakin lama umur pakai suatu peralatan, kerusakan yang timbul juga akan semakin sering terjadi. Dengan demikian diperlukan usaha untuk menjaga semua peralatan proses IPLR baik peralatan mekanik, elektrik dan instrumentasi dalam kondisi baik dan siap pakai, usaha
Hasi/ Penelilian dan Kegialan PTLR Tahlln 2006 ISSN 0852 - 2979
perawatan. Selain melakukan perawatan peralatan IPLR, kegiatan kelompok perawatan PTLR-BATAN juga meliputi penyusunan prosedur kegiatan perawatan dan pelaksanaan kalibrasi instrumentasi peralatan proses. Pelaksanaan kegiatan perawatan dilaksanakan secara periodik maupun insidentil bila terjadi kerusakan.
1. Perawatan dan Perbaikan Peralatan
Perawatan preventif meliputi pengecekan tegangan dan pengukuran amper pada peralatan elektrik, serta pemeriksaan otomatisasi genset, UPS, lift dan berbagai panel distribusi/kontrol termasuk penggantian komponen elektrik bila perlu. Perawatan preventif
peralatan elektronik berupa pengecekan terhadap instrumentasi kontrol dan peralatan
elektronik pada panel kontrol serta pengkalibrasian instrumentasi kontrol, pemeriksaan peralatan komunikasi intern dan penggantian komponen elektronik bila perlu. Perawatan preventif peralatan mekanik meliputi pengecekan minyak pelumas, pemeriksaan kondisi bearing, pengukuran getaran, pemeriksaan kondisi v-belt, pengukuran putaran, pengecekan kebocoran, pengukuran laju alir, pelurusan poros (alignment), pembersihan filter primer,
pengukuran temperatur pompa serta penggantian komponen-komponen mekanik bila
diperlukan.
Perawatan kuratif yang berkaitan dengan instrumentasi, elektrik dan mekanik
dilakukan manakala peralatan telah mengalami gangguan unjuk kerja dan atau kerusakan sebagaimana dilaporkan oleh operator penanggung jawab peralatan.
2. Pengelolaan Gudang Spare-part
Pengelolaan gudang spare-part di PTLR adalah merupakan salah satu tugas pokok yang berada di bawah Subbid Perawatan dan Perbaikan Peralatan (P3) Bidang Operasi dan Sarana Penunjang (BOSP). Sebagaimana tug as pOkok kelompok Perawatan lainnya,
pengelolaan gudang spare-part juga bertugas untuk melayani kebutuhan operasional
pelaksanaan kegiatan teknis berupa pelayanan pengadaan dan distrtibusi spare-part
peralatan proses pengelolaan limbah radioaktif di PTLR-BATAN Serpong. Pengelolaan
gudang yang baik akan menghindari beberapa hal yang tidak menguntungkan yang dapat
merugikan suatu lembaga atau institusi baik kerugian waktu maupun pendanaan.
Beberapa kerugian yang akan timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan gudang
diantaranya adalah penumpukan stock barang/spare-part, kekosongan stock barang
/spare-part, dan kemungkinan adanya pengadaan barang/spare-part di luar prosedur yang legal. Kegiatan Pengelolaan gudang spare part kelompok perawatan Bidang Operasi dan Sarana Penunjang meliputi penataan barang/spare-part di gudang, penataan administrasi pergudangan, pelayanan pengadaaan dan distribusi spare-part. Dengan dilaksanakannya
Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR Tah/ln 2006 ISSN 0852 - 2979
kegiatan tersebut di atas diharapkan akan dapat mengurangi kerugian negara. Alur perawatan dan perbaikan ditunjukkan pada gambar 1.
DIAGRAM ALUR PERAWATAN
Ka.BOSP ~
<
terkontaminasiti>r
I KeI. Perawatan ~ Pemeriksaan ya Llayanan D&DKEPALA
BIDANG I'ENANGGUNG .JAWABALAT I Report ~ Perbaikan KeI. Perawatanj
tidak Rckomcndasi Kcl. I'crawatan Perbaikan pihak ke 3 ReportHasi/ Penelitian dan Kegialan PTLR Tahlln 2006
PENGELOLAANBENGKEL
BENGKEL MEKANIK
BOSP
IJIN ANTAR SUB
ISSN 0852 - 2979
Gambar 2. Diagram alir pelayanan dan pemanfaatan bengkel
PENGELOLAAN GUDANG SPARE PARTS
IJIN ANT AR KAPOK DENGANPERSETUJUAN
KABID
PEBGADAAN ALAT!i SPAREPARTS
IJIN ANT AR KABID
PEBGADAAN ALAT!i SPAREPARTS
STOCK GUDANG STOCK GUDANG STOCK GUDANG STOCK GUDANG
TERTIP ADMINISTRASI &
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Ta/l1m 2006 ISSN 0852 - 2979
Gambar 3. Diagram alir layanan gudang spare-part. 3. Pengembangan Bengkel Elektrik dan Mekanik
Bengkel merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi suatu instalasi nuklir maupun non-nuklir, karena sangat membantu tugas kelompok perawatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mengingat instalasi IPLR sudah dioperasikan kurang lebih
13 tahun sehingga mebutuhkan perawatan prefentif maupun kuratif yang
berkesinambungan, maka dengan pengoperasian dan pengembangan peralatan bengkel yang memadai diharapkan dapat menghemat biaya maupun waktu bila ada kerusakan
peralatan yang sekiranya kelompok perawatan mampu memperbaikinya. Disamping itu
dapat mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan sekaligus mengoptimalkan fungsi dari peralatan bengkel terse but.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan perawataan dilakukan berdasar dari pengumpulan dan analisa dari hasil laporan pemeriksaan berkala peralatan dan skedul perawatan preventif maupun permintaan perbaikan dari user. Pada tahap Pelaksanaan dilakukaan pengaturan tenaga, melakukan perbaikan alat dengan cara setup ulang atau kalibrasi, melakukan penggantian komponen
yang rusak, mengeluarkan rekomendasi pembuatan spare-part ke pihak ketiga, serta
membuat dan membukukan laporan pelaksanaan dan hasil yang diperoleh serta mengambil data baru, untuk acuan perbaikan berikutnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan dibuat kesimpulan mengenai karakteristik alat terse but. Dengan demikian dapat diketahui cara penanganan alat, untuk meminimalkan penyebab kerusakan sehingga unjuk kerja alat selalu terjaga.
Pada perawatan preventive juga dilakukan inspeksi secara periodik suatu fasilitas pengolahan dan peralatan-peralatan yang ada, guna mencegah dan mengatasi kerusakan yang mendadak. Perawatan harian, mingguan sampai bulanan dilakukan oleh user sedang perawatan triwulan, semesteran dan tahunan dilakukan oleh kelompok perawatan BOSP. Untuk alat ukur, perawatan yang harus dilakukan termasuk pula kalibrasi pengukuran supaya besaran yang ditunjukkan oleh alat ukur benar-benar representatif pada nilai pengukuran sesungguhnya.
Dari data yang telah dilaporkan dapat diketahui bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perawatan dapat dikatan cukup sukses, karena dengan segala keterbatasan tenaga, peralatan dan dana masih dapat mengemban amanah
yang dipikulkan kepada mereka. Harapan dari staf perawatan hanya dalam bentuk
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahl/n 2006 ISSN 0852 - 2979
KEGIATAN PERAWATAN IPLR TAHUN 2006 Laporan Triwulan I
-No)1TMingguan dantegangan BOSP batas operasional
2
I 5 JanuariOilakukanPerawatanpenggantianChiller 2OSPME-tranducer oli 2006
E62302 BOSP
dan tranducer section pad a sistem 1 & 2, penambahan freon (1 galon)
untuk sistem 2 dan pengisian freon (3 galon) untuk sistem 1. Sistem dapat bero erasi kembali. 3
I 11-12OilakukanPerbaikaninstalasi ulang jaringanjaringanIPLRdan Januari
peralatan komunikasi yang rusak, perbaikan dan 2006
intern en
antianeralatan komunikasi. 4
I 18 Januari Perawatan peralatanKerusakan cukup parah, sehinggaBKL 2006
Spectroscopy-y perbaikan akan dibutuhkan biaya lebih mahal. Oirekomendasikanuntuk membeli
eralatan baru. 5
1 23-25MelakukanPerawatanpenggantianlsistemIPLR Januari
penerangan IPLR pemasangan peralatan penerangan 2006
an tidak berfun si.
6
I 27 Januari PerencanaanMendata peralatanP3-BOSPpengadaanyang telah ada 2006
peralatan tahun 2006 dan yang perlu/urgen untuk diadakan.
7
I 8 Pebruari PerawatanOilakukan pembersihanAHUOSPME-Officefilter-filter,
2006
51051 BaSp
cooling coil, dan penggantian v-belt.
Sistem dapat beroperasi kembali. 8
114 PengajuanPerencanaanrenovasi bengkel untukP3-BOSPRenovasi Pebruari
Bengkel IPLR mendukung kegiatan Perawatan dan 2006
perbaikan peralatan. 9
I 15-16 UPS konsleting.Perawatan UPS SIELP3-BOSPOilakukan Februari
pembongkaran, pengeringan dan 2006
pengecekan sistem. Sistem dapat bero erasi kembali.
10
17 Perlu perbaikanPerawatan Almari Asam,yang melibatkanBKL Pebruari
Laboratorium Gd.71 pihak ketiga.
2006 11 I 21
PembuatanOSPME-tanggul pad a Untuk mengantisipasi luapan air Pebruari
ruang 1.1.13 Gd. 50 AHUBaSp kondensasi yang berasal dari AHU 2006
Office Office 51051.
12 I 28
PerawatanOSPME-AHU Office
Pembersihan bak penampung Pebruari
BOSP saluran pembuangan air kondesasi. 2006
Sistem da at dio erasikan kembali. 13 I 1-3 Maret
PerbaikanOSPME-Chiller 3 Oilakukan penggantian main 2006
E62303 BaSp
contactor empat buah, modifikasi dudukan.(micro controller, power supply, relayPenggantian modul kontrol
out-put dan analog input). Sistem dapat dioperasikan kembali.
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahlln 2006 ISSN 0852 - 2979
14 7 Maret PerawatanDilakukan alignment,Blower fanOSPME-setting puli, 2006
Off-gas C5201 A dan B,BOSP kekencangan v-belt dan ruang 2.1.07 Gd.50
pemasangan v-belt SPZ 1470 empat buah. Sistem dapat dioperasikan
kembali. 15
10 Maret Perbaikan Back-upMerawat peralatan terkait danP3-BOSP 2006
Battery, ruang 1.0.14 mengganti 24 buah baterry Yuasa Gd.50
CS-290. Sistem dapat dioperasikan kembali.
16
14-16DilakukanPerbaikanpenambahanJaringan danIPLRinstalasi Maret 2006
peralatan komunikasi jaringan, perbaikan peralatan intern
komunikasi. 17
20-21 pemasanganPerbaikan Pompa Chillerinstalasi motor pasca OSPME-Maret 2006
water P62303, ruangBOSP rewinding (pihak ketiga), sistem 51.01.02 Gd.51
kontrol XM62303 dan setting ulang aliran fluida serta arus listrik antaraP62302, P62303 dan P62304.
Sistem dapat dioperasikan kembali. 18
27 Maret PerencanaanMendata spare-partpengadaanP3-BOSPyang masih ada 2006
spare-part tahun 2006 dan yang perlu/urgen untuk dilakukan pengadaannya.
Laporan Triwulan II
No
Tan~mal KeQiatanKeteranQanUser 1
Mingguan PengecekanData hasil pengamatanrutin arus danOSPME-BOSPmasih tegangan
dalam batas operasional 2
3-4 April PembuatanPelaporan laporan P3-BOSPkegiatan yang 2006
kegiatan triwulan I tahun dilakukan selama periode 2006
Januari-Maret 2006 3
4 April PerawatanPerlu dilakukanBlower FanperbaikanPLP-BPL 2006
C8104 A dan B dengan mengganti cover fan
bahan stainless steel untuk mengatasi pengeroposan yang diakibatkanterjebak, juga diperlukanmodifikasi pemipaan.soda 4
5 April Perbaikan• Chiller E62302, dilakukanChiller E62302OSPME-BOSP 2006
dan E62303 penggantian oli dan freon
untuk sistem 1 & 2, juga dig anti auto switch dan filterdryer. • terdapat kebocoranChiller E62303 sistem 2OK, namun sistem 1sirkuit. • P62302 dan P62303.Dilakukan3 motor/pompadan fluida penginginsetting arus listrikP62301 ,untuk
Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahlln 2006 ISSN 0852 - 2979
5 6 April Alat tidak dapat berfungsi,Perawatan Alat UjiPLC-BPL perlu 2006
Tekan Paul Weber dilakukan mengganti seal-seal, dan mengisi oli OreonOlic.
6
7 April KompaktorPerawatan masih dapatKompaktorPLP-BPL 2006
difungsikan, namun perlu dilakukanmengganti perbaikanseal-seal (Over-haul)dengan
dan pen~Jqantian oli OreonlJlic. 7
11 April PerawatanPerlu dilakukanMixerPLC-BPLperbaikan 2006
M33106 dengan mengganti seal-seal,
selang oli flexible dan penggantian oli Oreonolic. 8
11 April PerawatanPerlu dilakukanScrewPLC-BPLperbaikan 2006
Konveyor T331 04 dengan mengganti seal mekanik, modifikasi valve V331 01,
penutupan exhaust fan dan pemasangan karet pintu. 9
17-26 OilakukanPerbaikan perbaikanBlower FanOSPME-dengan April 2006
C5201A BOSP
mengganti 2bearing high temperature, rumah, dudukan
dan as transmisipendukungterkaR.Jugaserta peralatan dilakukansetting, penggemukanpembersihan.alignment, setting-dan 10
1 Mei OilakukanFungsionalpenandatanganantes Exhaust OSPME-2006
Fan C5201A BOSP Berita Acara penyerahan alat pasca perbaikan.
11
8-9 Mei Perbaikan PompaOilakukan PembongkaranPLC-BPL seal-2006
Sam pit P63202 & seal, check valveserta
P63101 mechanical seal
untuk mengatasi keadaan pompa tidak dapat
menghisap. 12
9-11 MeiOilakukanPerawatanpenggantianlSistemPTLR 2006
penerangan IPLR pemasangan alat penerangan yang tidak berfungsigedung 50. di IPLR
13
11 Mei PengajuanOilakukan pengajuanUsulanP3-BOSPusulan 2006
Kegiatan tahun 2007 kegiatan tahun 2007 untu Subbid Perawatan dan Perbaikan
Peralatan (P3-BOSP) 14
12 Mei PengadaanOilakukan usaha pengadaanPeralatanP3-BOSP 2006
peralatan untuk mendukung kerja team maintenance.untuk pengadaan tahun 2007.Hasil ditunda
15
15 Mei PerawatanOilakukan pembersihanAC SplitPLC-BPLdan 2006
penambahan Weon R22 (tekanan 70 psi; 4 amper).
16
17 Mei Perawatan• Hardisk lemah.Komputer Keuangan-2006
BTU • Perlu penggantian hardisk .±
Hasi/ Pene/ilian dal! Kegiatan PTLR Tahun 2006 ISSN 0852 - 2979
17 17 Mei Perbaikan Jaringan• Oilakukan pemindahanPKOI-BTU jalur 2006
Telepon telepon central dari ruang BTU
ke ruang Kapus baru.
• Penambahan110 untuk ruang PKOI-BTU;nomor extention • Pemindahanbaru.langsung ke ruang Kapusjalur telepon 18
18 Mei PerbaikanOilakukan perbaikan,RecorderPLC-BPLnamun 2006
Progres VR2202 dan spare-part tidak ada. Oisarankan VR2204
untuk dilakukan modifikasi tampilan.
19
19 Mei PerbaikanKamera resin sudah tidak dapatKameraPLC-BPL 2006
Resin diperbaiki, disarankan dig anti
dengan kamera zoom dengan vasilitas audio dan monitor color. 20
29 Mei Pengajuan perbaikanOilakukan pengajuanP3-BOSPperbaikan 2006
Chiller E62304 oleh pihak ketiga untuk Chiller E62304. Chiller sudah
mengalami rusak berat. 21
5 Juni PengajuanOilakukan pengajuanPengadaanP3-BOSPpengadaan 2006
Bahan Mekanik untuk bahan mekanik untuk bengkel pembenahan bengkel
PTLR. Bengkel kerja untuk team PTLR
perawatan dan perbaikan peralatan dirasakan mutlak
adanya, maka diperlukanpembenahannya. 22
6-7 JuniPerawatanOilakukan pembersihan,Mixer danPLC-BPL 2006
Screw conveyor pengecekan, Perawatan sistem dan peralatan terkait. MixerM33106 dan SC T33104 sudah
membutuhkan perbaikan. 23
7 Juni PerawatanOilakukan PengecekanKameraPPS-BPLIS-1dan 2006
Perawatan kamera dan wiring, kamera OK.
24
12-13JuniOilakukanPerbaikan penggantianPompaPLC-BPLseal-seal 2006
OoubtfulP2202 untuk mengatasi kebocoran pompa yang terjadi. Pompa siap
dioperasikan 25
14-15 JuniOilakukanPerbaikan penggantianPompaPLC-BPLseal-seal, 2006
Sam pit P63202 check valve serta mechanical seal untuk mengatasipompa tidak dapat menghisap.Pompa siap dioperasikankeadaan
26
16 Juni PerawatanOilakukan PengecekanOetektorBPL 2006
performance detector dengan menggunakanOetektor masih dapat dipakai.osiloskop.
27
22-23 JuniOilakukanPerbaikan penggantianPompaPLC-BPLBox 2006
Sam pit P63101 On/Off elektrikal untuk mengatasi keadaan pompa tidak dapat
dioperasikan. Pompa siap dioperasikan
Hasi/ Pene/ilian dan Kegiatan PTLR Tahlln 2006 /SSN 0852 - 2979
28 27 Juni PerawatanDilakukan pengecekanGammaLab - BPLdan 2006
Scanner perbaikan hardware, diperlukan install software Genie. Gama
Scanner OK. 29
27 Juni PerawatanDilakukan pengecekanExhaust FanOSPME-dan 2006
C5103 A & B BOSP perbaikan sistem kontrol elektrikal, Alat dapat
dioperasikan. 30
28 Juni Fungsional tes Alat UjiDilakukan fungsionalPLC-BPLtes 2006
Tekan "Paul Weber", peralatan pasca perbaikan serta Pompa Doubtful P2202,
penandatanganan Berita Acara dan Pompa Sam pit
penyerahan. P63202 & P63101 31
29-30 JuniPembuatanDilakukan persiapandokumen-P3-BOSPpembuatan 2006
dokumen kerja dokumen kerja antara lain: Pedoman/program, Prosedur dan
Instruksi kerja.
Laporan Triwulan III
No.
TanggalKegiatan
,
, UserKeterangan 1
MingguanPengecekanOSPME-arushasilpengamatanDatamasihrutin dantegangan
BOSP dalam batas operasioanl 2
04-07 -06PengecekanPPS- Terdapat kegagalandan pada sisten perbaikan
kamera 1
BPL wiring. Setelah dilakukan perbaikan Interm Storaqe
kamera OK. 3
10JuliPerawatanTerdapatkegagalanfungsi.dan perbaikanUPN 2006
KomputermonitoringSetelah dilakukanperbaikan limbah software, computerdapat dioperasikan kembali. 4
11-14mati.TerdapatbeberapalampuJuliPerbaikanBPLpenerangan 2006
master slavel Hot Cell Gd. Setelahdilakukan Dekontaminasi
perbaikan/penggantian, penerangan OK.
5
17-18PemasanganJuliPenyambunganinstalasiIPLRLAN barubaru ruang 2006
Gd.50 Ka.Pusat dan UJM.
6
20 JuliPerawatanBKLPerlu penggantianBodyWhole v-belt dan puli. 2006
Countinq Alat masih dapat difunqsikan. 7
20 JuliPerawatanpenggantianBKLdanPerlubateraisistem 2006 penerangan/emergency bohlam untuk beberapaunit lamp Gd.50 emergency lamp. 8
24 JuliPerawatanDilakukanChiller E62303penambahanOSPME-Freon R22 2006
out door Gd. 50.BOSP dan
sensorSetelahsuhu. dilakukan
perawatandapat dioperasikan kembali.
9
26 JuliPenyambunganPemasanganLAN baruinstalasiIPLR baru ruang 2006
Gd.50 Ka.BTPLDD.
10
31Juli
KelistrikanTerjadiGd.51korsleting.BOSPSetelah diganti 2006
wiring control dan MCB, sistem kelistrikan OK.
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2006 ISSN 0852 -2979
11 3 AgustusTerdapatPerawatan Chiller E62302gangguanOSPME-pada Check 2006
di out door Gd.50BOSP valve. Diperlukanpengadaan spare-part. Alat masihdapat dioperasikan. 12
7-10BPLTerdapatPerbaikanScrewkegagalan kerja sistem Agustus
Conveyor T33104 di dan kebocoranSetelahsemen. 2006
ruang 2.1.11 Gd.50 dilakukan perbaikan dan modifikasi
Screw
Conveyordapat dioperasikan kembali.
13
8 AgustusDilakukanBKLPerbaikandanperbaikanKomputer 2006
Meteo penambahan memori. Alat dapat
dioperasikan kembali. 14
10BOSPMengganti 42 buah lampu TL danPerbaikansistem Agustus
penerangan Gd.51 7 lampu mercury. Jadi terang dan
2006
ielas. 15
23IPLRMengganti 44 buah lampu TL 40Perbaikansistem Agustus
penerangan Gedung 50 watt.
2006 16
30 PerawatanAC
IPLR Dilakukan perawatan 15 buah AC. Agustus
Split/window di Gd. 52, 53Setelah perawatan lebih cool. 2006
dan 55 17
22 Memperlancar komunikasi.Relokasi pesawat BTPL diBTPL September
Gedung 71
2006 18
27-28 PerbaikanIPLRBaru dilaksanakan perbaikansistem September
penerangan luar Gd.50 sebagian.
2006 19
28-30Terdapat kebocoran sistemPerbaikan Mixer M33106BPL Sept. 2006
di ruang 1.2.01 Gd.50 hydraulic. Setelah dilakukan perbaikan Mixer dapat
dioperasikan kembali.
Laporan Triwulan IV
No.
Tanggal KeteranganKegiatanUser
1
2 4-
5
3
1
MingguanData hasil pengamatan masihPengecekan rutin arus dan OSPME-tegangan
BOSP dalam batas operasioanl 2
10 Dilakukan perbaikan pada 6Perbaikan penerangan ruangBTPL
Oktober BTPL. Gedung 71. (enam) ruangan, memerlukan
2006
72 buah TL 36 wart dan 50 buah stater kini penerangan
OK. 3
11 Terdapat kegagalanPengecekan hasil perbaikan PLP-Oktober
Cover Fan Insenerator C 8104BPL
ealignment. Setelah dilakukan 2006
NB dan
modifikasi realignment putaran Fan OK. pemipaannva. Gedunq 50 4
18-19 Pengecekan hasilmeggerHasilnamunbaik, PLP-rewinding
Oktober dilakukantesttidakruningmotor C 8104 A Gedung 50BPL
2006 dikarenakan tak adakabel ukuran besar untuk pengetesan.
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tall/Ill 2006 ISSN 0852 - 2979
5 28 hydraulikPLP-Perlu peremajaansistemPerawatan komponen Oktober
Pintu Kompaksi Gedung 50BPL sistem hydraulik.
2006 6
28 PLP-Oilakukan pemasangan lampuPerawatan sistem Oktober
penerangan ruang Kompaksi,BPL 25 buah TL36W, Penerangan 2006
Settler
dan
Insenerasi pendukung ruang kerja OK.
Gedung 50 7
06 CacahBKLOiperlukanPerbaikanAlatpenggantian Nopember
KontaminasikompomenbeberapaGSM-10 2006
Gengung 50 elektronik.
8
06SplitRuangBTUDilakukanACperbaikanmotorPerbaikan Nopember
Rapat Utama Gedung 50 pengatur
udara. AC dapat
2006 9 dioperasikan kembali.
07oystemDOitemukanbeberapaPLP-Perawatanpanel Nopember Insenerator I 81007 GedungBPL komponenkontrol rusak, 2006 50 seperti dioda, relay dan kontaktor. Perlu penggantian.
10 07-09 Perawatan Emergency lamp
BKL Perlu
dilakukanperbaikan Nopember
Gedung 50 IPLR sebanyak 17 buah Emergency
2006 lamp.
11
07-11 Perawatan0-penggantianPLP-sistemPerluhydraulicseal,
Nopember Kompaksipintu
dan BPL ring,switchlimitdan
2006 Insenerasi Gedung 50 penggantian oli llystemlJic.
12
08Lab-BPLdanPerlu penggantian CPU.PerawatanMCA Nopember
perangkat komputer Gedung
2006
50 13
09PL-BPLIntermGambar tidak jelas dan patah-PerawatanCC1V Nopember
Storage 1 Gedung 52 patah,
KameraOK namun
2006Nopember 14 2006Nopember 15 fungsilperformance0909UPNIntermpenggantianStorageCCTV2PerluPL-BPLOilakukan setting program danpintu50PerawatanInterm Storage 1PerawatanMonitorujiMotherMagneticala1.Sistem& 2 Gedung board. perlu penggantian VGA card.
2006 Gedung 55 Peralatan dapat difungsikan kembali. 16
10WCuciPerawatanMesin PLC- Putaranstabil,tidaksudah Nopember
4201 B Gedung 50 BPL perlu penggantian v-belt.
2006 17
10 Dilakukan Pembersihan debuPerawatan AC SplitBKLRuang Nopember
Lab. TLD. Gedung 71 dan
lumuUjamur.Peralatan
2006 18 dapat difungsikan kembali.
13 Lab-BPLPerlu dilakukanPerawatan Lampupenggantian Nopember
PeneranganRuangbeberapa lampu TL 40 watt 2006
Laboratorium Gedung 50 yang mati.
19
14PerbaikanDilakukan perawatan DystemUPNPerawatandan Nopember
Monitor CC1V Interm Storage CPU dan penggantian Mother 2006
1&2 Gedung 50 board. Monitor UPN OK. 20
14-15 PerbaikanLab-BPLdanDilakukan perbaikan CPU danMCA Nopember
perangkat komputer Gedung penggantian komponen. MCA
2006
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2006 ISSN 0852 - 2979
21 I 14-15Nopember PerbaikanStorage 1 Gedung 52CCTV Interm I PL-BPL I Dilakukan perawatan sistem,penggantian VGA card dan
2006 power supply camera.
Peralatan dapat dioperasikan kembali..
22 I 14-16 Perawatan dan perbaikan UPN • Perlu dilakukan
Nopember Lampu Penerangan out door penggantian beberapa
2006 IPLR lampu dan reinstalasi
sistem penerangan out
door.
• Dilakukan penggantian
Lampu 12 buah mercury ML 160W dan 2 buah Halo en Phili s 500W.
23 I 15 Perbaikan Mesin Cuci W 4201 PLC- Dilakukan pembersihan dan
Nopember B Gedung 50 BPL pengecekan sistem serta
2006 penggantian v-belt otomatis
Mitsuboshi 31x900 dengan
Vari-PHI 34x12x916 Kalvlar.
Mesin dapat berfungsi
kembali.
24 I 15 Perawatan dan perbaikan OSPME- • Perlu penggantian check
Nopember Service Water Sistem P6281 BOSP valve untuk P6281A dan
2006 A & B perlu penambahan oli
SAE90 untuk pendingin pompa.
• Dilakukan pembersihan
dan drain untuk
membuang udara terjebak dalam pompa akibat kelalaian operator. Pompa dan motor dapat berfungsi kembali.
25 15-16 Perawatan
Nopember Bengkel
2006 Gedung 51
dan Perbaikan I
P3-Mekanik IPLR BOSP PembenahanDilakukan pembersihandan
pemasangan peralatan
dukung. Bengkel dapat
difungsikan kembali.
26 I 23 Perawatan dan Perbaikan I UPN
Nopember Lampu Penerangan out door
2006 IPLR tahap "
27 I 23Nopember Lampu Penerangan Air LockPerawatan dan Perbaikan I BPL
PLP-2006 R2021 dan R3002 Gedung 50
Dilakukan perbaikan sebagian
jaringan kabel, penggantian
lampu 13 buah mercury
ML 160W, 2 buah Halogen
500W dan Kap-armatur lampu
taman 3 buah. Penerangan
out door OK.
Dilakukan penggantian lampu
2 buah TL 40W, 1 buah
Mercury HPL 250W, 11 buah Mercury ML 250W dan 4 buah
kap+ fitting mercury. Kini
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2006 ISSN 0852 - 2979
28 24 DilakukanpenggantianlampuPerbaikan sistem peneranganBTPL
Nopember 2006 Ruang kerja dan Lab BTPL. 69 buah TL 36W dan 75 buahGedung 71 stater. Penerangan OK.
29
24 DilakukanpenggantianlampuPerbaikan sistem peneranganBKL
Nopember Ruang kerja dan Lab BKL. 7
buahbuah36W,TL4
2006 Penerangan OK. essentialGedung 7118W. Philips
30
06 BKLRadiasiDilakukanPerbaikanMonitorpembersihan,
Desember 2006 komponenGSM-10 pengecekan dan penggantianbeberapa
aktif
seperti IC 4098, IC 4093, LM358,PeralatanLM 317 dan F 1010. dapat
berfungsi kembali.
31
08Lab-BPLDilakukan penggantian lampuPerbaikan Lampu
Desember PeneranganRuang36 buah lampu TL 36 watt dan
2006 Laboratorium OK.Laboratorium Gedung 50 26 buah stater. Penerangan
32
08Perbaikan
•
OSPME-Perawatandan Dilakukan pemeriksaanDesember Exhaustsistem terkait akibatFan 5201A, 5102ABOSP
2006
•
buah kontaktor LS4 ABB,konektor kabel dan 5 buahsekring 6A1500V. Sistemtata udara (STU) dapatdioperasikan kembali.Dilakukan penggantian 1dan 5103A Gedung 50 ledakan/korsleting. 3313-21 PerbaikanBTUDilakukanpemantauanPenangkalPetirdan
Desember2006 34 kembali. Peralatan18-20 PerawatanberfungsidapatGedung 50 dan 52pelaksanaan pengecekan pekerjaan oleh Pihak ketiga.
CCTV
Interm
PL-BPLDilakukanpembersihan,
Desember 2006 fungsi. Storage II Gedung 55 pengecekan dan pengetesanuji
Peralatandapat berfunqsi kembali.
35 18-30 Perawatan Elektrikal DistribusiBOSP
Dilakukanpemantauandan
Desember2006 36 Peralatanberfunqsi kembali.22-28 Perbaikan Emergency Lampdan sistem dapatSistem Proses IPLR Gedung pengecekan50 dan 51pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak ketiga. BKL
Dilakukanpemantauandan
Hasi/ Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2006 ISSN 0852 - 2979
KESIMPULAN
Oari hasil kegiatan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Untuk lancarnya kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan, diperlukan suku cadang yang selalu siap tersedia untuk dipergunakan pada saat umur pakai komponen tertentu mencapai batas.
2. Preventif maintenance senantiasa menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan secara periodik untuk mencegah kerusakan yang lebih parah bahkan mungkin fatal. 3. Pengukuran parameter terkontrol juga merupakan bagian penting yang harus senantiasa
dilakukan setiap triwulan, untuk mengetahui unjuk kerja peralatan dan mengukur
keandalan sistem serta menentukan prediksi perawatan dan perbaikan yang hendak dilakukan pada suatu peralatan.
4. Oengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan gudang spare-part akan memudahkan
kerja perawatan dan perbaikan, mempersingkat waktu dan mengurangi kerugian negara. 5. Pengoperasian dan pengembangan peralatan bengkel dapat menghemat biaya maupun waktu dalam perawatan dan perbaikan juga dapat mengembangkan kemampuan SOM dan sekaligus mengoptimalkan fungsi bengkel.
6. Secara keseluruhan kelompok perawatan dan perbaikan mampu mengemban amanah, sehingga dapat menunjang operasionallPLR secara keseluruhan.
DAFTAR PUSTAKA
1. SEREG SCLUMBERGER, "Technical manual NT 30-63/G Electronic Pressure
Transmitter 4000 A or C Series", Technicatome, France, 1983.
2. SEREG SCLUMBERGER, "Technical manual Potentiometric recorder", Technicatome, France, 1983.
3. P2PLR," Operating Manual Liquid Waste Treatment by evaporation", BATAN, Jakarta, 1985.
4. P2PLR, "Prosedure Maintenance Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif' BATAN , Jakarta, 2001.